历时大半年
永钢集团炼铁厂烧结分厂的
“降低烧结机台车轮子故障率”精益化项目
取得了良好效益,提高了生产效率
并在今年4月份精益项目评比中
获得了第一名的好成绩
让我们去看看他们是怎么做到的~
永钢集团炼铁厂烧结分厂内,维修小组正在为台车车轮安装“新零件”——止退端盖,固定台车轮子轴承内的圆螺母,防止其松动。两人手拿工具、分工明确,看似繁琐的工序,对于他们来说,已经是驾轻就熟。每为一辆台车加上止退端盖,就能给生产多一份保障。“现在台车轮子掉落导致的误时越来越少了,为烧结兄弟班组争取了更多生产时间!”永钢集团烧结分厂机械设备主任工程师陈庆国说。在永钢集团烧结分厂,三部烧结机都配有百余部台车,每辆台车4个轮子,如此庞大数量的车轮能否稳定运行直接关系到烧结机生产的顺行。如何提高车轮运行的稳定性,延长台车轮子的使用寿命,成了烧结分厂的“重头戏”。实践出真知。2021年7月份,在车间主任吉建国的带领下,永钢集团烧结分厂针对“降低烧结机台车轮子故障率”的问题,成立了专项小组。由经验丰富的机械设备主任工程师陈庆国带领团队,统计1月~7月内台车轮子故障原因并进行分析。最终得出,轮子脱落的主要原因就是轮子轴承内的“小零件”——圆螺母易松动或断裂,它的松动断裂导致轴承脱落,最后轮子掉出。发现了症结所在,那如何解决“车轮轴承中的圆螺母易松动或断裂”这个问题呢?头脑风暴后,大家提出,是否有什么办法能加固圆螺母呢?大胆假设,小心求证。团队成员对车轮盖板重新再设计,设计出“止退端盖”固定住圆螺母。“这样即使圆螺母脱落或断裂,也能确保轴承不会脱落,影响生产。”陈庆国介绍,经过改造,轮子的质保期预计由原来的3个月延长至12个月。目前已改造完成的台车,减少误时产生的效益达12余万元,全部改造后的收益预计将达到近70万元,维保费用将节约40余万元。该项目的顺利推进,不仅延长了轮子的使用寿命,还大大降低了轮子故障率,从以前每个月下线10辆到现在每个月下线6辆以内。“我们现在明显感觉维保的频率降低了,这也在无形之中提高了生产效率。”陈庆国表示,接下来,我们将对每一台下线的台车进行同样的改造。该项目的成功,还为永钢集团烧结分厂带来了《一种烧结机台车轮子防脱落装置》专利。陈庆国表示,永钢集团烧结分厂还将继续完善“降低烧结机台车轮子故障率”项目,在降低误时和维保时间上下功夫,不断精益求精,持续创新。这也是烧结分厂对精益化生产的探索和追求。