周海华 常李1 张国良1 卢瑜2 杜屏2
(1.江苏沙钢钢铁有限公司炼铁厂、2.江苏省沙钢钢铁研究院有限公司,)
摘 要:超大矿批技术是高炉提产降耗的重要手段。本文分析了超大矿批的限制性因素,并研究了当前条件下超大矿批的上料模式。针对CC↓OOOO↓模式,利用甘特图原理,分析了CC↓OOOO↓模式的可行性,并在高炉进行了试验。研究结果表明:(1)料车和料罐的体积偏小是高炉超大矿批的限制性因素;(2)当矿批低于74t时可以采用CC↓OOO↓模式,矿批介于74t和85t之间时可以采用CC↓OOOO↓模式,矿批介于85t和98t之间时可以采用CCC↓OO↓OO↓模式;(3)当目标产量为7000t,矿批83t,理论铁量为50.24t时,采用CC↓OOOO↓模式上料的最快料速为6.883批;(4)CC↓OOOO↓上料模式经实践证明是可行的,试验期间不仅燃料比下降了4kg/t,而且风量的稳定性和炉温的稳定性明显改善。
关键词:高炉;超大矿批;上料模式;甘特图
2024年,钢铁产品利润进一步下滑,铁水成本压降面临进一步的挑战。超大矿批技术作为高炉提产降耗的重要手段,一直是钢铁企业研究的热点技术[1-8]。由于场地和空间有限,3号2680高炉自第一代炉龄开炉以来一直采用大料车进行上料,上料模式为CC↓OOO↓。经过计算,CC↓OOO↓上料模式的最大上矿能力为74t,如果想进一步扩大矿批,提高高炉的煤气利用率,现有上料模式已经不能满足高炉对矿批大小的需求。因此,在现有设备条件下,优化上料模式,推进3号高炉超大矿批的研究和应用是当前亟需解决的重点和难点。
1 超大矿批的限制性因素
1.1 装料设备现状
3号高炉第三代炉役2023年2月6日开炉,受空间和场地限制,采用大料车上料,无料钟串罐炉顶,料车的体积是15m³,料罐的体积是48m³。假设焦炭的密度为0.55t/m³,矿石的密度为1.9t/m³,焦丁的密度为0.65t/m³,溶剂的密度为1.5t/m³,经过计算得到料车和料罐的最大能力如下表1和表2 所示。
1.2 不同上料模式的限制因素
经分析和计算,根据不同的矿批要求,可能存在以下3种上料模式,如下表3所示。从表3可以看出,当前CC↓OOO↓上料模式的实际最大上矿能力约74t,阻碍矿批进一步扩大的限制因素就是料车容积太小。目前料车已经改造,适当增加20公分左右栏板高度,但是增加的体积有限,仅约0.5m³,因此只能通过增加车数来进一步扩大矿批,即采用CC↓OOOO↓模式。从数据上可以看出,4车矿对应的最大矿石批重约为98.8t,但是单罐最大的装矿量为85t,而且按照焦炭负荷5.3计算,85t对应的焦批为16t,已经接近2车的最大装焦量。因此CC↓OOOO↓模式的最大矿批批重为85t,焦批为16t。如果想再进一步增加矿批就需要将4车矿石分为2罐进行布料,同时需要增加一车焦炭,保证足够的焦层厚度,即采用CCC↓OO↓OO↓上料模式。如前所述,4车矿对应的最大矿石批重约为98.8t,因此,CCC↓OO↓OO↓上料模式的最大矿石批重为98t。
2 6车制上料模式的可行性
如上所述,为了满足不同矿批的要求,3号高炉可能存在三种不同上料模式,其中CC↓OOOO↓需要多上一车矿,而CCC↓OO↓OO↓模式需要多上一车焦和一车矿、多布一罐矿,上料装料设备需要的时间更长,可能会造成亏料线现象,均需要进一步验证。经过现场调研和分析,我们发现探尺、料罐和料车的动作均是由一些分解动作组合而成,而且有的动作相互之间存在连锁。因此,我们分别建立了CC↓OOO↓探尺、料罐和料车分解动作甘特图。假设我们的目标产量为7000t,矿批为72t,每批料的理论铁量为43.97t,那么料速等于6.63,一批料的时间为9.05分钟,即9分零3秒。
2.1 CC↓OOO↓模式
图1 探尺分解动作甘特图
图2 料罐分解动作甘特图
图3 料车分解动作甘特图
图1—图3 分别是探尺、料罐和料车的分解动作甘特图。从图中可以看出,探尺动作可以分解为探尺下降等10个分解动作,其中只有料面下降时间,是随着冶炼强度的快慢变化,而其他动作的时间基本上是固定的。料罐动作可以分解为放散开上密开闸等14个分解动作,其中放散打开开始时间需要等待下密封阀关好后,与探尺下降开始动作联动;均压开下密开始时间与探尺提升开始时间联动;等探尺上升时间是随冶炼强度的快慢变化;装O和装C时间是随着矿批和焦批批重变化;其他动作的时间基本固定。料车动作可以分解为12个基本动作,其中焦和矿的第一车料的上行开始时间等料罐装料结束前15s才能开始上行,避免混料;槽下装焦、矿时间随着焦批和矿批重量变化,等布料结束时间也是随着冶炼强度的快慢变化,其他动作的时间基本固定。
从理论上讲,通过增加料速,减小料面下降时间,让料罐的等探尺下降时间或者探尺的等布料结束时间有一项等于0时,料罐的总时间最短。在2车焦3车矿模式下,当矿料面下降时间从1分33秒减小至38s时,等布C结束时间为0,同时当焦炭料面下降时间从1分12秒减小至32s时,装O结束后等探尺上升时间为0,此时料罐的总时间为7分28s,说明一批料的最短时间为7.47分钟,转换为小时料速8.03批。
2.2 CC↓OOOO↓模式
如上所述,如果想要进一步扩大矿批,需要增加一车矿,上料模式变为CC↓OOOO↓。因此,基于CC↓OOO↓模式上料设备的动作分解图,我们建立了CC↓OOOO↓的动作分解图,如图4—图6所示。从图4中可以看出,当上料模式从CC↓OOO↓转换为CC↓OOOO↓后,在同样的目标产量7000t下,假设矿批从72t增加到83t,每批料的理论铁量为50.24t,料速就会从6.63批/小时减小到5.8批/小时,每批料时间从9.05分钟增加到10.34分钟,对探尺分解动作最大的影响是两个料面下降的时间延长,矿石料面下降时间从1分33秒延长至2分14秒,焦炭料面下降时间从1分12秒延长至1分48秒。
图4 探尺分解动作甘特图
图5 是CC↓OOOO↓模式的料罐动作分解图。从图中可以看出,转换为CC↓OOOO↓后模式后,因为矿批和焦批同时增加,因此,料罐装焦/矿的时间均有所延长。等探尺上升时间也随着料面下降时间的延长相应增加。
图5 料罐分解动作甘特图
图6 是CC↓OOOO↓模式的料车动作分解图。从图中可以看出,转换为CC↓OOOO↓后模式后,对料车的影响最大。增加了一车矿后,每车矿的重量从24t减小到21t,槽下装矿时间从30秒缩短到27秒。而焦的车数不变,焦批增加,因此每车焦的重量从7.05吨增加到7.9t,槽下装焦时间从39秒增加到44秒。此外,虽然料速变慢,但是由于增加了一车矿的时间,准备矿的时间变长,造成等布C结束时间反而减小。
图6 料车分解动作甘特图
在2车焦4车矿模式下,当矿料面下降时间从2分14秒减小至1分46秒时,等布C结束时间为0,同时当焦炭料面下降时间从1分48秒减小至38秒时,装O结束后等探尺上升时间为0,此时料罐的总时间为8分43s,说明一批料的最短时间为8.717分钟,转换为小时料速6.883批。最大料速与平均料速的差值远大于0.5,故我们认为在目标产量7000t,矿批83t采用2车焦4车矿模式是可行的。
3 生产实践
3.1 第1次试验
为了验证3号高炉上料设备的能力,2024年4月19日我们进行了第1次试验,试验时间2个小时。试验期间的批重参数如表4 所示。为了保证试验期间炉况的稳定,保持炉渣碱度和渣比不变,焦比从335kg/t增加到342kg/t,同时,为了降低试验成本,采用增加焦丁代替大焦,使得矿批(包含焦丁和溶剂)的总体积从39.6m³增加到46.4m³,总体积增加较多,但是仍小于料罐的设计体积,没有超出设备的安全容量。
图7和图8分别是试验期间高炉的一批料总时间的变化趋势。从图中可以看出,一批料的最短时间是8分39秒,最快的料速为6.94,与我们的理论值接近。因此,2车焦4车矿模式满足7000t目标产量要求。
图7一批料总时间的变化
图8 一批料料速的变化
试验期间高炉工艺参数的变化如表5所示。为了降低试验的风险,试验期间主动将顶压降低20KPa左右。从表5可以看出,与小矿批模式相比,大矿批模式的风量降低100左右。虽然顶压下降,但是十字测温边缘温度、中心温度和次中心温度均在下降,煤气利用明显好转。故我们得到的结论是大矿批主要是同时抑制边缘和中心两道气流,对提高煤气利用率效果明显。
3.2 第2次试验
2024年8月1日3号高炉进行了第2次试验,试验时间15天,试验期间的批重参数如下表6所示。从表6可以看出,试验期间大焦负荷保持不变,焦丁批重保持不变,焦批的重量随着矿批批重的增加而增加,矿批(包含焦丁和溶剂)的总体积从42.8m³增加到45.5m³,虽然总体积增加较多,但是仍小于料罐的设计体积,没有超出设备的安全容量。
试验期间高炉工艺参数的变化如表7所示。从表中可以看出,大矿批期间高炉的风量减小60左右,大焦负荷明显增加到5.4,料速下降至5.92左右,小时煤量量增加了2.3t,煤气利用率提高了0.6%个点,高炉的焦比随之下降,煤比随之提升,燃料消耗降低了4kg/t。在6车制和正常顶压模式下 ,高炉的边缘温度、次中心温度和中心温度试验期间均较稳定。此外,从表7还可以看出,大矿批期间风量的稳定、料速稳定性以及炉温的稳定性更好,分析认为,矿批增加后,对应的焦批相应增加,焦窗厚度更厚,有利于风量的稳定,同时,矿批增加后,料速变慢,料速波动小,也更有利于炉温的稳定。
4 结论
在调研沙钢3号高炉装料设备现状的基础上,本文找到了超大矿批的限制性因素,并提出了2种实现超大矿批的上料模式。针对CC↓OOOO↓模式,利用甘特图原理证明了CC↓OOOO↓模式是可行的,并在3号高炉得到了成功应用。试验期间不仅燃料比下降了4kg/t,而且风量的稳定性和炉温的稳定性得到明显改善。
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