汪玉华 许正国 李大明 潘小晨 邱未名
(柳州钢铁股份有限公司)
摘 要 柳钢炼铁总厂2650m³高炉在高煤比重负荷下,2024年下半年两个月内发生两次突发停电事故,造成部分风口灌渣、灌煤,通过休风后及时处理灌渣、灌煤风口,对大沟、撇渣器进行保温,做足复风前准备工作,精细高效进行参数控制,实现高炉快速恢复。
关键词 高炉 煤比 风口
柳钢2650m³高炉于2023年2月6日完成炉缸大修投产,设计30个风口,风口直径120mm,长度560mm,3个铁口,采用薄壁炉衬,6-8层为铜冷却壁,炉渣采用因巴法水处理。2024年高炉在重负荷高煤比下,两次突发停电造成大面积停电,两次停电造成风机跳闸后拨风均未有效启动,高炉风口出现不同程度的灌渣、灌煤,经过休风抢修风口,精细高效复风操作,高炉实现快速恢复。
1第一次突发停电事故经过及处理过程
2024年8月23日21:10,1#35KV站因送2#主变造成高炉上料系统停电,在上料系统检查送电过程中逐步减风减氧控料线,21:18高炉风机跳闸、炉前停电、渣粒化停电,风机跳闸后拨风未自动投入,风量快速降为0,造成18-22#共5个吹管后段灌渣,2分钟后手动拨风成功,拨风风压0.07Mpa风量8万m³/h,拨风后继续加强渣铁排放,因协调拨风情况下的休风方式,高炉慢风110分钟,期间上料用电恢复,加净焦1批约14.5t,高炉于23:10休风,更换3个漏水小套和处理5个灌渣吹管,8月24日1:08处理好风口送风,无计划休风1小时45分钟。
突发停电事故前煤比180kg/t左右,负荷4.90左右,炉况保持稳定顺行,压量关系宽松,压差165kpa左右,铁水炉温合适,Si约0.4%左右,热量1510℃左右,因钢材市场不好,高炉控产保持日产量在7050t/d左右(见表1)。
表1 休风前一周的平均主参数及生产指标情况
产量/(t) | 燃料比/(kg/t) | 煤比/(kg/t) | 焦比/(kg/t) | 负荷 | 富氧/(m³/h) | 风量万(m³/h) | 风压/(MPa) | 顶压/(kpa) |
7064 | 529.4 | 177 | 348.7 | 4.7 | 16939 | 30.15 | 0.396 | 235 |
8月24日1:08分复风,全风口送风,风温使用1020℃,由于休风前慢风时间比较久,复风后料线6米,批重由70.6t退至65.6t,负荷3.80,装料制度矿石整体退4°焦炭整体退3°,中心焦10°用回3圈加强中心气流疏导(K35533330226.4122.9110326.41P343323303282262 ),复风后压量关系平稳宽松,送风后料走,没有塌料,1:20加风至0.15Mpa风量15万,1:24加风至0.25Mpa风量25万,1:30加风至0.30Mpa,风量23.5万m³/h维持赶料,1:32喷煤5t/h,1:40煤喷至30t/h,富氧4000m³/h,1:54喷煤35t/h,因料线深赶料久,2:00加净焦1批,2:30喷煤42t。2:35料线赶到2.5米,赶料用了1个半小时,至2:40赶上料线,负荷加至4.2,扩批重至67t,4:00负荷加到4.22,用回正常装料制度K38536333229.4125.9110329.41P383363343222302。
表2 装料制度及负荷调整过程
时间 | 负荷 | 批重t | 装料制度 |
1:24 | 3.82 | 65 | K35533330226.4122.9110322.91P343323303282262 |
2:10 | 3.82 | 65 | K36534331227.4123.9110323.91P353333313292272 |
2:40 | 4.02 | 67 | K37535332228.4124.9110324.91P363343323302282 |
3:00 | 4.02 | 67 | K38536333229.4125.9110325.91P373353333312292 |
3:53 | 4.22 | 67 | K38536333229.4125.9110325.91P383363343322302 |
4:42 | 4.35 | 69 | K38536333229.4125.9110325.91P383363343322302 |
6:36 | 4.42 | 69 | K38536333229.4125.9110325.91P383363343322302 |
8:12 | 4.67 | 69 | K38536333229.4125.9110225.91P383363343322302 |
9:19 | 4.75 | 70.666 | K38536333229.4125.9110225.91P383363343322302 |
10:15 | 4.75 | 70.666 | K35533330226.4122.9110322.91P343323303282262 |
2 第二次突发停电事故经过及处理过程
2024年10月16日4:03,因动力厂外部电网波动引起2#炉风机跳闸,渣粒化停电,同样因风机跳闸后拨风系统没有自动拨风,风量快速降为0,8分钟后手动拨风风压0.1Mpa,风量7万m³/h,于4:40休风处理风口,事故造成7#、23#共2个风口风口灌渣,其他风口灌有大量煤粉,北面渣粒化转鼓进红渣结渣,处理风口用时大约2.5h,因风机变频器故障处理耗时久,于12:19送风,本次无计划休风7小时39分钟。
突发停电事故前高炉煤比190kg/t左右,负荷5.05左右,炉况稳定顺行,压量关系对称,压差170kpa左右,水温差保持在3-4℃炉型稳定,走料顺畅均匀,渣铁流动性好,铁水炉温0.35-0.4%左右,热量1505℃左右,日产量7500t/d左右(见表1)。
表3 休风前一周的平均主参数及生产指标情况
产量/(t) | 燃料比/(kg/t) | 煤比/(kg/t) | 焦比/(kg/t) | 负荷 | 富氧/(m³/h) | 风量万(m³/h) | 风压/(MPa) | 顶压/(kpa) |
7529 | 523.0 | 186 | 333.4 | 5.0 | 21661 | 31.08 | 0.405 | 235 |
休风后因处理风机故障,确认短时间不具备复风条件,16日上午9点软水流量由6000 m³/h控至4000 m³/h,减少热量损失。10月16日12:19分送风,风温1100℃,料线4.5米,负荷用4.0,加净焦2批(约29t),批重由75.6t退至69.6t,装料制度矿石焦炭整体退2°赶料(K36534331227.4123.9110327.41P363343323302282 ),送风后压量关系比较对称,送风后料走没有塌料,12:37加风至0.15Mpa,风量17万m³/h,12:43加风至0.25Mpa,风量23.6万,喷煤10t/h,12:47加风至0.30Mpa,风量26万,喷煤30t/h,12:55加风至0.33Mpa,风量28万,开始富氧,逐步加到9000m³/h,13:00加风至0.36Mpa,风量28.5万,喷煤50t/h,富氧15000,13:15喷煤60t/h,富氧16000,此时赶上料线,13:38用回正常装料制度K38536333229.4125.9110329.41P383363343222302 。
表4 装料制度及负荷调整过程
时间 | 负荷 | 批重/(t) | 装料制度 |
12:18 | 4.0 | 69.666 | K36534331227.4123.9110327.41P36334332330227.92 |
12:55 | 4.0 | 69.66 | K37535332228.4124.9110328.41P37335333331228.92 |
14:00 | 4.3 | 69.666 | K38536333229.4125.9110329.41P38336334332229.92 |
14:16 | 4.6 | 71.666 | K38536333229.4125.9110329.41P38336334332229.92 |
15:26 | 4.8 | 73.666 | K38536333229.4125.9110329.41P38336334332229.92 |
18:08 | 4.9 | 73.666 | K38536333229.4125.9110329.41P38336334332229.92 |
23:44 | 4.95 | 73.666 | K38536333229.4125.9110329.41P38336334332229.92 |
3 两次突发停电处理过程对比
由于高炉冶炼周期长,如果依靠复风料加热炉缸所需时间过于漫长,两次复风方案中高炉决定如果压量关系允许的前提下,采取尽早富氧喷煤、使用高风温等措施提温,来快速加热亏热严重的炉缸。因此,高炉不再需要加入大量附加焦。因为在采取强提温后,如果再加人大量焦炭,会造成提温过度,炉温过高,反而影响顺行。[1]
3.1 炉况顺行程度良好
两次休风前高炉均采用矿焦同角差38°装料制度(K38536333229.4125.9110329.41P383363343222302 ),两道气流稳定,保持良好的炉况,煤比达到180kg/t以上,负荷4.90以上,停电前高炉处于出铁状态,在风机跳闸没有拨风的情况下,只有少部分风口灌渣,说明高炉炉缸活跃,保持较好的工作状态。
3.2 少加净焦,多退负荷
添加复风料的原则是减少集中加焦,主要调整焦炭负荷补充热量,避免集中加焦下达后造成生铁含硅大幅升高和波动[2]-[3],有利于加快后期的炉况恢复。两次复风均集中加2批净焦,第一次复风负荷选择3.82,经过复风后参数及炉温回升情况判断,炉况可以快速接受喷煤和风温,所以第二次选择更高的4.0负荷送风。
3.3 复风快速富氧喷煤,使用高风温
两次无计划休风复风后压量关系对称,快速加风料走后快速富氧喷煤,尽量使用高风温,相关操作参数见表5。相比第一次恢复过程,第二次恢复在操作上更加高效。主要体现在:①送风后热风温度使用1100℃,相较第一次送风提高了80℃,而且提风温速度更快;②第二次送风风压0.25Mpa开始喷煤时间上更加提前;第二小时便达到正常煤量。③通过第一次送风后得知,在目前生产状态下,高炉炉缸蓄热水平较好,在两次休风均加2批净焦恢复的情况下,第二次送风后风温使用更高、喷煤更早,所以加负荷更加快速,只用了3个多小时负荷便加至4.80。
表5 两次复风部分操作参数对比
送风后/h | 冷风流量/(万m³/h) | 热风压力/(Mpa) | 热风温度/(℃) | 富氧流量/(m³/h) | 喷煤量/(t/h) | |||||
8月 | 10月 | 8月 | 10月 | 8月 | 10月 | 8月 | 10月 | 8月 | 10月 | |
1 | 18.87 | 14.51 | 0.249 | 0.216 | 1062 | 1086 | 0 | 1573 | 12 | 10 |
2 | 26.71 | 31.07 | 0.324 | 0.393 | 1096 | 1175 | 4340 | 17496 | 37 | 58 |
3 | 29.31 | 31.55 | 0.361 | 0.398 | 1120 | 1188 | 8451 | 19941 | 42 | 60 |
4 | 30.35 | 31.52 | 0.381 | 0.404 | 1131 | 1204 | 12023 | 20716 | 42 | 60 |
5 | 30.55 | 30.73 | 0.38 | 0.413 | 1111 | 1192 | 12886 | 20738 | 44 | 55 |
6 | 30.47 | 30.65 | 0.389 | 0.414 | 1190 | 1152 | 14250 | 20127 | 44 | 55 |
7 | 30.7 | 30.51 | 0.397 | 0.411 | 1139 | 1148 | 15238 | 20511 | 44 | 55 |
8 | 30.99 | 31.02 | 0.394 | 0.404 | 1144 | 1181 | 16740 | 21362 | 45 | 56 |
3.4 生铁含硅量水平
8月份突发停电休风时间只有两个多小时,但休风前低风压慢风了近2小时,10月份突发停电长时间休风7个多小时。两次休风前铁水含硅0.4%左右,复风后第一炉铁水初始硅在0.4%左右,随着出铁进行,硅下跌至0.25%左右,但铁水物理热基本保持1450℃左右,4小时左右,风温及喷煤反应,炉温均开始回升(见表6)。综合来看,两次复风后低炉温时间非常短,铁水均保持较好的流动性,说明炉缸热储备水平较好。从具体操作来看,第二次复风喷煤更早、风温使用更高,所以炉温回升速度更快,炉温水平更好。
表6 两次复风铁水成分对比
时间h | 8月24日送风后 | 10月16日送风后 | ||
物理热/(℃) | Si/(%) | 物理热/(℃) | Si/(%) | |
1h | 1464 | 0.48 | 1459 | 0.47 |
2h | 1452 | 0.39 | 1469 | 0.35 |
3h | 1449 | 0.3 | 1481 | 0.33 |
4h | 1452 | 0.36 | 1487 | 0.28 |
5h | 1465 | 0.23 | 1508 | 0.24 |
6h | 1475 | 0.65 | 1531 | 0.5 |
7h | 1492 | 0.5 | 1533 | 0.65 |
8h | 1520 | 0.72 | 1542 | 0.9 |
9h | 1513 | 0.79 | 1538 | 0.79 |
3.5 炉前出铁情况
无计划休风后,炉内堆积大量的凉渣铁,加上复风后为了尽早提升炉温,短时间内存在过量喷煤,会使软熔带焦窗变薄、下部压差升高、恶化炉缸透气和透液性,因此应组织好炉前工作,及时出净渣铁[4]-[5]。两次突发停电休风均为无计划休风,第一次休风时间较短,但慢风时间长,第二次休风时间长。休风前出渣铁尚可,有少部分风口灌渣,说明炉缸内滞留有一定量渣铁,复风后尽快排出冷渣铁也是首要任务,送风约30分钟开铁口出铁。8月份突发停电休风时间短,炉前出铁压力不大,采取正常交叉出铁。10月份突发停电休风7个多小时,炉前大沟未出铁有8个多小时,存在一定风险,采取交叉重叠出铁的方式进行,利于两边铁水沟保温,开1号铁口出铁约300t,视渣铁流动性较好,开3号铁口,堵1号铁口保温。
4 结语
(1)柳钢2650m³高炉两次突发停电事故前,高炉处于良好的生产状态,在风机跳闸没有拨风的情况下仅有少部分风口灌渣,说明炉缸工作状态良好,这是高炉能够快速恢复的基础。
(2)高炉休风后,快速处理了灌渣、灌煤的风口,确保送风后高炉正常送风喷煤,利于快速恢复炉温。复风前制定了详细的复风计划,炉前工作准备充分,高炉主沟提前加高大沟两边,拦好红渣线,用煤气火烘烤撇渣器保温,预备挖掘机辅助,利于后续及时出好渣铁。
(3)高炉的长期无计划休风,休风前无法集中加焦并减轻焦炭负荷‚复风后根据高炉实际状况加焦净2批,后续根据炉温回升及压量关系情况,逐步回调负荷,避免净焦下达后造成炉温大幅反弹,影响高炉顺行。
(4)复风后视压量关系良好,快速加风、快速富氧喷煤,使用较高的热风温度,使得炉温快速回升。通过不断总结经验,第二次复风在操作上更加精进、高效。
参考文献
[1] 任立军,魏红旗.首钢京唐1号高炉处置长时间无计划休风实践[J].炼铁,2011,30(2):26-29
[2] 马金芳,贾国利. 关于高炉低硅冶炼的探讨[J]. 中国冶金,2008,18(9):31-35
[3] 李凤臣,刘二浩,修鹤,李立芬.承钢2500m³高炉无计划长期休风的快速复风操作[J].炼铁,2017,36(1):32-34
[4] 郭新超.莱钢3200m³高炉无计划休风操作实践[J].山东冶金,2015,37(1):1-3
[5] 马永芳,来志坚. 长钢8号高炉无计划休风后炉况恢复实践[J]. 山西冶金,2019,42(5):102-104
