“充分挖掘降本空间”“把降本工作做到‘极致’”“每个环节、每个部门都要拿出明确的降本措施”……下半年以来,永钢集团各部门、各生产单位深挖降本增效潜力、落实落细降本措施,自我加压、挑战极限,全力推动全流程降本增效。
今天,我们走进永钢集团动力厂电力分厂,一起看看他们在降本增效方面下的功夫。
凝汽器真空作为衡量发电机组经济型的重要指标,历来是电力分厂关注的重点参数,真空低就意味着发电效率低,因此,如何提升真空,成为了电力分厂降本增效的主要问题之一。

分厂就提升一二期真空成立了专项小组,制定详细的计划,对往年同期参数对比分析、实际管理现状、设备运维等情况着手进行综合研判。从诸多方案中确定了新增胶球清洗装置和冷却塔的方式。

今年年初,专项小组对一二期循环水系统进行改造,新增了胶球清洗装置,使凝汽器能够实现在线清洗。在胶球装置投运后,专项小组对投运前后的运行参数进行分析,对于一二期而言,单单增设胶球清洗无法在夏季极端高温的情况下保持机组高效运行。这时,通过增设冷却塔来降低循环水温度就势在必行。
专项小组紧跟项目进度,完成了新建两台冷却塔的投运,与原有循环水池四台冷却塔相配合,组成了冷却能力更强的循环水冷却系统,夏季循环水温度降低1.9℃,真空相较前期同工况分别增加1kpa/1.43kpa,月度可增加效益约32.15万元。

“接下来电力分厂将以精细化管理继续挖掘降本增效潜力,将降本增效贯穿于生产全过程。”永钢集团电力分厂厂长吴海宝表示,分厂将切实践行“安全运行就是最大的降本”理念,不断创新和优化降本方法,同时将成熟的降本举措标准化、信息化,打造出专业知识硬、成本意识强、具有高度凝聚力的团队。
