“三自”梅钢在行动
为进一步构建以员工“自发、自律、自治”为目标的基层基础管理体系,梅钢紧扣公司发展定位,结合当前生产经营形势,围绕成本、效率等工作重点,发动员工对标找差,全面查找现场改善点,自动自发、群策群力,不断提升现场竞争力,持续改善梅钢经营绩效。
改进控制
降低焦炉上升管水封补充水用量
炼铁厂炉体综合维护作业区

梅钢炼铁厂四座焦炉230个上升管共有四个集中补水点,一直采用溢流水方式来控制上升管水封高度,上升管缺水状态会导致荒煤气溢出,溢流废水回收再处理又增加了处理费用。炉体综合维护作业区会同设备方现场勘察、共同研究,借鉴抽水马桶水箱原理,通过增加浮球阀系统来控制水位,在梅钢炼焦分厂和检修部门的支撑下,完成所有上升管水封装置施工改造,实现了水位自动控制,且补水后不再溢流,每月减少3000吨工业水补充量和污水处理量。
追求极致能效
降低连铸切后辊道电耗
炼钢厂连铸机电仪点检作业区

针对梅钢设备电能消耗,梅钢连铸机电仪点检作业区组织员工,立足岗位、深挖现场降本潜力,经过排查发现,连铸机流线拉坯后,切后辊道就开始持续转动,存在电能浪费。梅钢作业区组织专业组集中讨论,协同生产方现场确认,制定了程序优化方案,将切后辊道与切割机进行联锁,使切后辊道只在切割机切完板坯后转动,通过减少切后辊道运行时间降低电能消耗,切后辊道每日运行电耗下降2645度。
对标找差
降低1780轧线废钢
热轧厂1780轧线丙作业区

梅钢轧线无废钢是衡量热轧生产稳定性的重要指标。梅钢作业区对标宝钢股份四基地同类产线、走访本区域同类作业区,专项诊断、系统梳理现场改善点;梅钢针对不同钢种操作控制要领差异,分层分类组织解读培训;梅钢梳理历年废钢事故,开展“规程读一读、案例学一学”专题学习;梅钢策划“操维一体化”结对培训,每月举行实战练兵,提升员工设备异常发现和处置能力;梅钢推行作业区、班组二级“体系自查”,标准化作业执行率纳入绩效评价,增设巡检质量加分项,激励引导之下,作业区连续多月全线无废钢。
小调整大收益
精准控制脱盐水补水量
冷轧厂酸洗作业区

梅钢酸洗机组临时停机、速度降低时,工艺段漂洗槽PDT2101水位主要依靠手动操作补水,经常造成脱盐水浪费。梅钢作业区组织员工对比历史数据、现场研究分析酸洗机组脱盐水消耗大的原因,通过提高漂洗槽PDT210补水低液位报警线、降低补水高液位停止线,增设自动联锁补水功能,实现酸洗脱盐水补水自动控制和精准调节,降低脱盐水补水量及损失量,平均补水量比改善前减少18m3/天。
追求极致效率
多措并举提升自发电量
热电厂动力作业区

梅钢提高自发电量是公司能源降本重要举措。梅钢动力作业区联合生产技术室,通过理论研究,结合实际超发实验,最终确定各台机组发电负荷新标准。通过多次试验,反复摸索,实现高加稳定投入,有效降低汽轮机汽耗,每小时多发2000kwh;跟踪参数、增加低压外网蒸汽使用,减少机组抽汽量,每小时多发6000kwh;开展主蒸汽压力温度打点劳动竞赛,实现机炉高效协同发电,每小时多发电2400kwh;适时增开循环泵,提高汽轮机真空度,提升汽轮机发电效率,每小时多发电1800kwh。全员献智献策,现场多措并举,作业区月度自发电量增加。
建立热值分段控制模型
降低加热炉煤气消耗
能源环保部铁后动力作业区

梅钢新三加压站主要任务是将高炉、焦炉煤气按照比例混合、加压后输送二热轧加热炉,并结合用户热值需求、通过混煤管道掺入适量转炉煤气。梅钢铁后动力作业区结合热轧1780产线热值动态调整原则,协同能源技术室、设备室等相关人员开展技术攻关,优化高炉、焦炉、转炉煤气掺混串级控制方式,建立热值分段控制模型,实现热轧所需混煤热值自动计算设定与调节,不仅确保了1780产线所需混煤热值的稳定性,还降低了加热炉煤气消耗和岗位员工劳动强度。
创新检测方法
缩短石灰石检测周期
制造管理部炼铁化验作业区

石灰石检测周期影响现场生产使用,特别是对石灰石紧急入厂领用需求影响较大。梅钢炼铁化验作业区通过公司科研平台,开展武钢检测中心X荧光检测石灰石化学成份方法技术移植,针对熔融炉、脱模剂与武钢厂家型号不一致问题,经过反复实验研究,最终建立了梅钢石灰石X荧光测定方法,检测周期由3天缩短为1天,并减少了酸碱废液产生量。
支撑现场成本改善
开发热轧1780精轧负荷分配模型
设备部轧钢自动化作业区

梅钢轧钢自动化作业区负责热轧区域软件、模型开发和维护,支撑现场、服务热轧是作业区降本的重要出发点。针对1780产线精轧负荷分配需要现场操作人员干预的状况,作业区开发了热轧1780精轧负荷分配全自动模型,建立了专家规则库负荷分配模型表,设计了负荷分配自动修正功能、预报轧制力自动修正功能、精轧大负荷全自动减除鳞模型、减除鳞自动封锁模型等,系统根据现场实际轧制情况进行计算、自动分配轧制负荷,支撑热轧生产稳定的同时,有效减少质量损失。
群策群力
降低隔膜泵故障及检修次
新产业建安分公司污泥脱水作业区

针对梅钢新产业建安分公司污泥脱水作业区现场隔膜泵堵塞频繁、设备故障检修频率高问题,污泥脱水作业区发动员工跟踪隔膜泵拆泵检修过程,结合清理物排查分析故障原因,发现是斜板沉淀池的异物吸入隔膜泵体造成堵塞。梅钢新产业建安分公司污泥脱水作业区发动岗位员工集思广益,通过在进口处安装网格格栅阻断杂物进入泥浆槽、岗位员工每天清理格栅杂物、点检定期安排网格格栅冲洗,隔膜泵拆泵检修次数由40次/月下降至1次/月,有效地降低了设备故障和检修次数,促进了生产运行稳定,年度减少检修成本55万元。
自发、自律、自治
全面查找现场改善点
上下一心、群策群力
干、快干、快快干
不断提升现场竞争力
持续改善公司经营绩效
跑出梅钢高质量发展加速度
