2021年以来,永钢集团为营造出自下而上、查漏补缺、精益求精的良好氛围,持续开展精益化项目评比。其中,在2022年3月的精益化项目评比中,特钢公司电炉分厂的“电炉修炉时序规范提升”项目荣获一等奖。
2021年12月,电炉分厂2#连铸机热试成功,标志着电炉分厂进入“一炉两机”的生产模式。“以前,‘一炉一机’时,我们一般会利用连铸机换断面的时间段对电炉进行检修,以此降低检修对生产的影响。”电炉分厂生产管理组的炼钢生产管理技术员胡适说。如今,随着2#连铸机的投产,一台电炉为两台连铸机“服务”,电炉检修时间的长短直接影响生产效率。

为了缩短检修时长,提升生产效率,2021年9月,电炉分厂就“电炉修炉时序规范提升”问题,成立专项小组。
项目团队从检修流程各个环节入手,对技术、工具性设备、冶炼操作影响等层面进行深入分析、总结,得出可以改善的五个环节,即出钢口清理、炉壁冷钢清理、炉壁残砖清理、EBT下方冷区清理、炉底清理。

“经过对各个环节的分析,我们发现,最能缩短检修时间的是EBT下方冷区清理环节。”胡适表示,在清理该区域钢渣混合物时,工具起着重要的作用,以前都是使用板钩清,但受出钢口形状限制,清理时难以找到着力点,如果使用人工清理或挖机作业效率很低,那么到底该如何清理呢?
在与现场维修工讨论研究后,团队成员决定换成重锤作为工具进行尝试。“改换重锤以后,EBT冷区的钢渣混合物就很容易清理了。”技术人员表示,重锤的四周带有拉钩、易于着力支撑,很容易就能找到合适的安放点位,所以清理起钢渣混合物变得容易了许多。

随着该项目的成功精益化,2022年预计累计缩短修炉时间近50小时、年度效益可增收300余万元。
精益求精,永无止境。电炉分厂将持续改进出钢口清理工具、完善修炉异常应对措施,对修炉各阶段步骤进一步细化,逐步形成各阶段标准化作业卡。
