杨紫麟 王才进 全建 果成龙
(柳钢炼铁总厂)
摘 要 当前钢铁企业面临严峻的降耗增效挑战,对高炉炼铁技术创新和管理优化的发展提出了更高的要求。柳钢4号炉采取了高炉高风温、高富氧大喷煤、精益管理和炉料结构优化等方式进行实践,特别是在成本最优生产模式下,零球比的技术应用,进一步降低了生产消耗及成本,同时,不断优化高炉技术指标,为高炉降本增效、提质降耗和实现可持续发展提供重要保障。
关键词 高炉 零球比 煤比 精益管理 操作制度
1 前言
柳钢4号高炉(2 000 m3)设有2个铁口、28个风口,2022年9月投产。开炉以来,通过技术创新和管理优化,4号高炉2022年平均燃料比为492kg/t,经济技术指标长期位列全国钢铁行业前列,荣获2022年全国优胜炉称号。但是,煤比、风温、富氧率等指标仍有较大提升空间,高炉降耗提效的潜力较大。为此,炼铁总厂组织探索更为有效的策略和技术手段以进一步降耗增效。2022年~2024年,在最优成本生产模式下,采用零球比、提块矿以降低生产成本,4号高炉吨铁成本下降约47.9元;同时,应用高风温技术、高富氧大喷煤技术以及加强精益管理,在入炉品位下降的条件下,高炉经济技术指标不断优化,日产量稳定在6200t,风温从1165℃提升至1221℃,吨铁风耗从从1244.15m3/t降低至1121.87m3/t,富氧率从1.97%提升至4.65%,煤比从147 kg/t提升至172kg/t,焦比从325kg/t下降至307kg/t。本文,4号高炉降本增效、提质降耗的措施。
2 主要措施
2.1 调整炉料结构
2024年,在炉况顺行情况下,对4号高炉炉料结构实施逐步向零球比调整(见图1)。上半年,炉料结构基本为:72.5%烧结矿+14.5%球团矿+13%块矿,球团量最高用至18%。下半年逐步降低球团用量,10月份基本实现零球比,块矿用量在20%以上。
按吨铁矿耗折算,生产1吨生铁消耗的块矿量是球团的1.07倍(见表1)。4号高炉块矿由14%的屯秋矿和86%的澳大利亚矿构成,提块降球1%的成本差=1%块矿成本-1%球团成本。生产1吨生铁消耗的烧结矿是球团的1.138倍(见表1),降球提烧1%的成本差=1%块矿成本-1%球团成本。零球比后,4号炉炉料结构基本为78%烧结矿+22%块矿,吨铁节省总成本=块矿比例提高值×提块降球1%成本差+烧结比例提高值×降球提烧1%的成本差(见表2)。
2.2 高风温技术
达产后,4号高炉风温从1165℃逐步提升至1200℃。2024年初,再次将风温稳定提升在1215℃以上,通过增加入炉热量以代替部分焦炭燃烧热。实践表明,温度在1100℃~1250℃,每提高风温100℃可以降低焦比10~15kg/t,提高风温可以显著降低燃料消耗和生产成本。另外,提高风温能提高风口前理论燃烧温度,使炉缸热量充沛,有利于提高煤粉燃烧率,为进一步提高煤比降低焦比提供了基础。因此认为,高风温是高炉实现大喷煤操作的关键技术,是降低高炉生产成本的重要技术途径。
4号高炉配有4座顶燃式高效格子砖热风炉,应用煤气、助燃空气双预热系统,回收热风炉烟气余热,降低烧炉所需煤气量的同时,可有效提高热风炉拱顶温度,解决了煤气利用率向好带来的低热值煤气烧炉效率低的现状;此外,不断优化4号高炉热风炉操作工艺,设定合理的煤气、助燃空气比例,可提高煤气燃烧效率;并横切,采用“两烧两送”工作模式,操作上减少混风开度,长期维持混风阀开度在9%以下,可充分使用风温。
2.3 高富氧大喷煤技术
高富氧大喷煤技术放大了富氧和喷煤互补效果,能在很大程度上节焦降本。首先,高富氧后能够增加理论燃烧温度,对喷煤进行一定的热补偿,维持高炉炉缸热量的充沛,在高温下,鼓风中氧的扩散能力增强,可以增加煤粉燃烧效率,降低未燃煤粉量进而提高煤比;其次,高富氧可降低鼓风中N2含量,降低风口前碳素燃烧所消耗的鼓风量,减少炉缸煤气生成量,进而降低炉腹煤气量,降低煤气流速,使吨铁风耗从1 200 m3/t降至最低(1 064 m3/t),降低鼓风动能消耗,节约生产成本;同时,在大喷煤条件下,大富氧可改善高炉透气性也是维持炉况顺行的根本措施。
2024年,4号高炉富氧量从14000m3/h,提升至19000m3/h,富氧率从最低2.86%提升至4.99%,煤比从150 kg/t提升至184kg/t,焦比下降约10kg/t,但是燃料比上升了16kg/t。这种局面,一方面是在成本最优生产模式下,炉料结构的改变引起入炉综合品位大幅下降,另一方面是高炉产量提升较大,虽然燃料比稍有上升,但是上升幅度不大,且焦炭资源相对短缺,焦炭价格远高于煤粉,提煤降焦对企业长期发展具有战略意义。下一步,应继续贯彻“精风、精料”的技术理念,提高鼓风质量,应用高风温、大富氧、脱湿等综合手段调整,提高煤粉燃烧率和置换比,结合上下部调节,提高煤气利用率。
2.4 优化高炉操作制度
大喷煤条件下,高炉操作难度增加。喷煤量不断提高,一方面,增加了炉腹煤气量,扩大风口回旋区,使理论燃烧温度下降,炉缸热量需要采取提高风温或富氧鼓风的措施给予补偿;另一方面,增高了高炉料柱压差,会导致高炉透气性变差。因此,必须采取合理的高炉操作制度,使上下部调剂相适应,以保证高炉大喷煤条件下的高炉稳定顺行[5]。在炉况顺行、炉温充沛条件下优先扩大4号高炉矿批,再进行加负荷操作,将矿石批重从年初的56 t逐步稳定扩到了67 t,布料矩阵从O35.5333.5331.52 292 31.51↓C37.9435. 9332.9329.92103 25.91↓调整到O39.7337.7335.7333.3230.3333.31↓C40437.73 34.7231.5127.519331.51↓,增加了矿石、焦炭的布料档位,拉宽了布料平台,并逐步向同角差方向优化,料线由1.5 m改至1.3 m,优化后两道煤气流分布良好,边缘煤气均匀,中心气流集中,实现了在高产下,煤比大幅提高,焦比降低,燃料比指标维持在行业前列的目标。
2.5 精益管理
高炉生产是持续、动态的过程。在4号高炉车间全面贯彻落实全员精益管理方针,取得了一定的降耗增效成果。实施班组劳动竞赛细化成本指标,开展班组“微创新”“小发明”等活动,比如,改造液压炮油管,取消液压炮的雾化打水,在保证油管使用寿命的同时,优化了炉前出铁节奏,并提高了修旧利废率,使炉前辅材消耗明显下降。自主研发应用了基于干法除尘的高炉均压煤气放散全回收技术,实现高炉炉顶均压煤气全回收,年回收效益约400万元。
全员积极开展现场“5S”管理,打造“清洁、整齐、有序、安全”的高炉炉前作业环境,对炉前物料、工具进行定置摆放,划分明确的区域标识,确保现场作业通道畅通无阻,提高安全生产效率;推行炉内操作精细化、数据化,加强对原燃料底线指标的把控,规范取样,加强筛分,特别是在槽下块矿仓增设筛网,在块矿用量提升的情况下减少入炉粉末量,三班贯彻执行操作方针,操作调剂做到早动、小动、少动,稳定控制炉温,确保高炉长期稳定顺行。
3 结语
最优成本生产模式下实施的4号高炉零球比技术措施,达到了低燃料比条件下提煤降焦的目的,是降本增效的有效手段。
(1)提煤降焦在一定程度上会引起燃料比上升,可以采取高风温、高富氧提升煤粉燃烧率和置换比,以及优化高炉操作制度,提升煤气利用率等措施来应对,在炉况稳定顺行并不显著增加燃料消耗的基础上实现综合降本。
(2)提高煤比并降低焦比是实现低碳炼铁的重要途径之一,在低燃料比水平下,努力提高喷煤量乃是当今高炉炼铁技术的核心发展目标。
(3)精益管理提高了块矿筛分率,实现了液压炮油管零打水、并创新性应用了高炉均压煤气放散全回收技术,为高炉提高技术经济指标、持续降耗挖潜、提质增效提供了重要保障。
参考文献
[1] 周传典.高炉炼铁生产技术手册[M].北京:冶金工业出版社,2002:1-10.
[2] 马金芳,龚卫民,赵满祥.首钢迁钢1号高炉喷煤降焦实践[J]炼铁,2007,26(6):20-24.
[3] 马金芳,万雷,贾国利.迁钢2号高炉高风温技术实践[J].钢铁,2011,46(6):26.
[4] 沙永志.高富氧大喷煤技术分析[J].炼铁,2006,25(6):19.
[5] 张福明.高风温低燃料比高炉冶炼工艺技术的发展前景[J].中国冶金,2013,22(2):1-7.
