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江阴兴澄特钢1#高炉大管道形成与处理

2026-05-06 16:40:22

来源:晋钢控股集团

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朱海龙

(江阴兴澄特种钢铁有限公司炼铁厂,

江苏江阴214429)




摘要

对江阴兴澄特钢1#高炉在2022年9月20日计划检修48h后的炉况恢复情况以及在此过程中大管道的形成与处理进行了研究。通过对复风前后炉温、物理热、渣铁排放、压差控制等关键因素的分析,深入探讨管道形成的原因,并全面介绍相应的治理措施,为同类高炉在复风过程中避免和处理大管道问题提供参考。

关键词:高炉;检修;复风;管道;炉温

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引言

据统计我国钢铁企业每年因复风操作导致的非计划休风时间占总生产时间的2.3%~4.7%,直接经济损失达18~35亿元[1]江阴兴澄特钢1#炉容1280m3)2022920日配合炼钢进行48h的计划检修期间对6只风口中套和4只风口漏水小套进行了更换休风前高炉炉况整体处于顺行状态各项参数稳定为休风检修创造了良好条件然而在复风过程中由于多种因素的综合影出现了大管道现象这不仅延缓了高炉复风进还对设备和生产效率产生了一定影响

大管道作为复风阶段常见的气流失稳现象突发性强破坏性大目前国内外对于高炉复风过程中的管道问题主要集中在以下三个方向热力学机制Zhang等通过热成像技术发现复风阶段炉缸热损失速率可达正常生产的2.3[2]流体力学特性Wang建立的高炉多相流模型表明压差梯度超过1.05kPa/m局部气流穿透概率增加78%[3]操作控制策略日本制铁提出的阶梯式复风法将加风速度控制在50m3/min·h以下将管道发生率降低42%[4]然而不同高炉的具体情况存在差异如炉容大小设备状况原燃料条件因此针对江阴兴澄特钢1#高炉的具体案例进行分析具有独特的参考价值

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管道形成前

1.1炉温及物理热

在高炉冶炼过程中,炉温及物理热是衡量高炉热状态的重要指标,对炉内化学反应、渣铁流动性以及高炉顺行有着至关重要的影响。物理热主要反映铁水的温度,其高低直接影响炉渣的熔化和流动性能,进而影响渣铁的排放和高炉的透气性。

高炉复风后炉温和物理热变化如表1所示,高炉复风后物理热在1440℃左右。由于休风期间更换了5只中套,更换过程耗时较长,导致炉缸损失了大量热量。风口是高炉送风的关键部位,中套的更换需要中断送风,这使得炉缸内的热量无法得到及时补充,热量散失加剧。此外,在复风过程中,炉内气流出现了两次小幅波动,进一步破坏了炉内的热平衡,导致休风时加的净焦反应过后物理热不仅没有明显提升,反而呈现下降趋势。为了弥补热量损失,复风后又补充了20t净焦。净焦的主要作用是提供额外的热量,通过燃烧净焦来提高炉内温度。然而,此次复风到出现大管道前,整体物理热仍然偏低。较低的物理热使得炉渣的熔化难度相对较高,炉渣黏度增大,流动性变差,这对后续的渣铁排放产生了不利影响,导致渣铁在炉内滞留,影响高炉的顺行。

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1.2炉前渣铁排放

炉前渣铁排放是高炉生产中的重要环节,其效果直接影响高炉内的渣铁滞留量和炉料的下降速度,进而影响高炉的顺行。2022年9月22日下午13时56分高炉复风后,逐步加风至2000m3/min。14时20分炉前预开口时出现空喷一下后堵口的情况,这可能是由于复风初期炉内压力不稳定,或者渣铁尚未到达铁口区域所致。高炉出铁时间和盈亏铁如表2所示。

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第1炉于16时58分开口出铁,持续97min无渣,这表明在出铁初期,炉内渣层尚未形成,或者渣铁分离效果不佳,铁水先流出,而炉渣未能及时排出。第2炉19时02分开口,20时07分来渣,出铁50min后因来风重开,20时57分堵口,两炉出铁时间共计115min,理论亏铁150t。第3炉依旧理论亏铁60t,前三炉出铁时间整体偏短。扣除填充料线体积后,三炉共亏铁大约150t左右。受物理热不足的影响,炉渣呈现暗红颜色,流动性较差,每炉出完后都需要对渣沟进行清理。铁口出现小喷现象,这可能是由于炉内压力不稳定,或者渣铁排放不畅导致炉内气体压力升高,从铁口喷出。整体来看,渣铁排放欠佳,大量渣铁滞留在炉内,增加了炉内的阻力,影响了炉料的下降,为大管道的形成埋下了隐患。

1.3压差控制

压差是反映高炉内透气性的重要指标,合理控制压差对于保证高炉顺行至关重要。随着四个风口相继捅开,风量加至3080m3/min,此时高炉已全风。热风压力336kPa,高炉全压差166kPa,压力比休风前高10kPa左右。

在这种情况下,高炉操作中对冶强控制不及时,没有及时采取减风降压措施。压差偏高表明炉内透气性变差,炉料下降阻力增大,此时若不及时调整,容易导致煤气通道异常,形成大管道。压差过高会使煤气在炉内的流动阻力增加,煤气分布不均,局部区域煤气流速过快,从而冲刷炉料,破坏炉料的透气性,为大管道的形成创造了条件。

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大管道形成与处理

2.1大管道形成

复风后,高炉采用16个风口送风,堵4个风口。

随着4个风口依次捅开,23日0时00分高炉风量加全,此时压差偏高并伴随有小滑尺现象,炉身静压出现短时小幅波动。这些现象表明炉内气流已经开始不稳定,存在局部气流过大的情况。

1时00分换炉期间,大管道吹出,各点顶温迅速飙升,最高达到1009℃。如此高的顶温是1#高炉开炉以来较大的一次气流波动,说明煤气在炉内形成了异常的高速通道,大量煤气未经充分热交换就直接从炉顶排出,导致顶温急剧升高。大管道形成后,原本不足的物理热加剧了下行趋势。这是因为大管道的出现使得煤气与炉料的热交换效率降低,炉内热量散失加剧,同时渣铁排放更加困难,进一步影响了高炉的热平衡和透气性。为了控制气流,风量不得不减到1200m3/min,此时气流才得以初步控制。

2.2大管道的处理

大管道的出现对高炉设备和生产造成了严重威胁,必须采取及时有效的处理措施,以保护设备和恢复炉况。具体处理措施如下:

⑴定风量模式控制气流

大管道形成后,首先通知风机房由定风压切换到定风量模式,并立即大幅减风降压。定风压模式下,风机根据风压设定值进行调节,当炉内压力波动时,容易导致风量不稳定。而切换到定风量模式后,可以稳定风量,避免因风压波动引起的气流进一步紊乱。大幅减风降压可以降低煤气的流速,减小对炉顶设备和煤气除尘系统的冲击,同时减轻炉内气流的异常流动,为后续处理创造条件。

⑵加料压制顶温

不断加料来压制顶温,在顶温冲顶时,短时不要考虑料线,备好料就加料。加料可以增加炉内料柱的重量,对煤气气流起到压制作用,减少煤气的异常上升,从而降低顶温。同时,炉料在下降过程中可以与煤气充分热交换,提高热效率,改善炉内的热状态。

⑶炉顶蒸汽保护

打开炉顶蒸汽压制顶温和保护炉顶设备。炉顶蒸汽可以在炉顶区域形成一层保护层,降低顶温,防止高温对炉顶设备造成损坏。同时,蒸汽还可以起到一定的除尘作用,减少煤气中的粉尘对设备的磨损。

⑷炉顶打水控制

打开炉顶打水阀门进行炉顶打水来压制顶温,保护炉顶设备。炉顶打水可以通过水的蒸发吸收热量,降低顶温。但需要密切关注炉内H2含量,因为水与高温煤气中的碳反应会生成H2,当H2含量超标时,容易形成爆炸性气体,存在安全隐患,此时应立刻停止打水。

⑸补充净焦提热

补充净焦二批,用来提热。净焦的燃烧可以为炉内提供额外的热量,提高物理热,改善炉渣的流动性,促进渣铁排放,恢复炉内的热平衡。

通过上述一系列措施,风量减到1200m3/min后,气流得到有效控制,顶温降至正常水平。随后开始小幅回风,开始因为铁水物理热长期在1415℃左右,风量都保持2200m3/min左右水平,待到二批净焦依次反应后,铁水物理热逐步回升到1460℃和1480℃以上后,逐步恢复风量。经过精心操作,于23日10时30分风量加全,此次复风受管道气流及炉温不足影响,炉况反复共计20h后恢复到正常炉况。

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大管道形成原因分析



3.1热量不足是根本因素

休风期间更换6只风口中套和4只风口漏水小套,尤其是更换5只中套的时间偏长,导致炉缸热量大量损失。风口区域是高炉内热量交换最剧烈的区域之一,中套的更换中断了送风,使得炉缸内的热量无法及时补充,同时炉内气体流动受阻,热量散失加剧。复风后,虽然补充了20t净焦,但由于热量损失过大,物理热未能及时恢复到正常水平,导致炉渣黏度增加,流动性变差,渣铁排放困难,进而影响高炉的透气性和热平衡,为大管道的形成奠定了基础。

3.2渣铁排放欠佳是直接诱因

物理热不足导致炉渣暗红、流动性差,铁口出现小喷现象,渣铁排放时间偏短,亏铁量大。大量渣铁滞留在炉内,增加了炉内的阻力,使得炉料下降不畅,煤气通道受阻。为了维持高炉的生产,不得不提高风量,导致压差升高,当压差超过炉内料柱的承受能力时,就会形成大管道,以释放过高的压力。因此,渣铁排放欠佳是大管道形成的直接诱因,它破坏了炉内的物料平衡和气流分布,促使大管道的形成。

3.3压差控制不及时是关键环节

在风量加至全风后,压差偏高并伴随小滑尺现象时,没有及时采取减风降压措施,导致压差进一步升高,最终引发大管道。压差是反映高炉透气性的重要指标,当压差异常升高时,表明炉内透气性变差,存在气流异常的风险。此时应及时调整风量和风压,降低冶强,改善炉内透气性。然而,操作中对压差的变化认识不足,控制不及时,错过了最佳调整时机,使得气流异常发展,最终形成大管道。

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预防措施

4.1加强休风期间的热量管理

在休风检修过程中,合理安排风口套的更换时间,尽量缩短更换周期,减少炉缸热量损失。对于需要更换的风口套,提前做好准备工作,提高更换效率。同时,在休风期间,可以采取适当的保温措施,如对风口区域进行覆盖保温,减少热量散失。复风前,根据休风时间和热量损失情况,合理计算净焦的补充量,确保复风后炉内有足够的热量,维持正常的物理热和炉渣流动性。

4.2优化炉前渣铁排放操作

加强炉前操作管理,提高铁口维护水平,确保铁口深度和孔径合适,保证渣铁排放顺畅。在复风初期,密切关注炉内渣铁情况,根据物理热和炉渣流动性,合理控制出铁时间和间隔,避免渣铁滞留。当出现渣铁排放不畅时,及时采取措施,如增加出铁次数、加大铁口孔径等,确保渣铁及时排出。同时,加强对渣沟的清理和维护,保证渣沟的畅通,提高渣铁分离效果。

4.3严格控制压差和冶强

在高炉操作过程中,密切关注压差、风量、风压

等关键参数的变化,建立完善的监测和预警机制。当压差出现异常升高或波动时,及时分析原因,采取相应的调整措施,如减风降压、调整装料制度等,控制冶强在合理范围内。避免高压差操作,确保高炉内气流稳定,炉料下降顺畅[5]。同时,加强对操作人员的培训,提高其对异常情况的判断和处理能力,确保在出现问题时能够及时、准确地采取措施。

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结论



⑴高炉大管道气流对炉顶设备、煤气除尘等设备冲击巨大,因此在大管道发生时,必须反应迅速,采取大幅减风降压等措施,及时保护设备,避免设备损坏和生产事故的发生。

⑵管道气流应以预防为主,在高炉操作过程中,要加强对炉温、渣铁排放和压差的控制,杜绝高压差操作,一旦压力超出正常范围,必须及时进行调整,消除大管道形成的隐患。

⑶高炉检修复风过程中,加风幅度应结合炉前渣铁排放及炉温进行合理控制,确保炉内热量平衡和渣铁排放顺畅,避免因加风不当导致压差升高和大管道形成。

本次案例表明,在高炉复风过程中,各个环节的操作都紧密相关,任何一个环节出现问题都可能引发连锁反应,导致大管道等异常情况的发生。因此,需要建立完善的操作规范和应急预案,加强各岗位之间的协作和沟通,确保高炉复风过程的顺利进行和炉况的快速恢复。

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参考文献



[1]中国钢铁工业协会.中国钢铁行业年度发展报告.北京:冶金工业出版社,2023.

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[5]周永平.高炉复风过程气流控制技术[J].钢铁,2022,57(6):102_112.