靳高峰 温育龙 张巍 冯龙
(广西钢铁集团有限公司)
摘 要:针对高湿度气候对高炉冶炼的不利影响,本文以某沿海钢铁企业3800m³高炉为研究对象,系统分析了双模三段式脱湿鼓风技术的工艺特征及能效表现。通过构建鼓风湿度-燃料比耦合模型,量化了湿度控制精度对焦炭消耗的边际效应;结合设备运行数据与成本核算体系,提出全生命周期经济效益评估框架。研究表明:将鼓风湿度由10g/Nm³降至8g/Nm³时,理论燃烧温度提升15-20℃,焦比降低3.6%,年节约标准煤达1.2万吨;通过优化制冷机组变频策略,系统综合能效比(COP)提高至4.8,实现吨铁能耗成本下降4.8元。研究成果为多气候区钢铁企业实施差异化脱湿方案提供决策依据。
关键词:高炉 脱湿 理论燃烧温度 节能降碳
1 高炉脱湿鼓风定义与原理
1.1、定义
高炉脱湿鼓风指通过技术手段去除鼓风空气中的水分,将湿度稳定控制在低于大气自然湿度的目标值,以实现高炉操作的恒湿度控制。该技术通过消除大气湿度波动对炉况的影响,提升冶炼稳定性与能效。
1.2、技术对比
与加湿鼓风(主动添加水蒸气)不同,脱湿鼓风以降低自然湿度为核心目标,通过吸附剂(如氯化锂)或冷却法脱除水分,在降低湿度的同时提高干风温度。
1.3技术原理
吸附法:利用低温吸附剂(如硅胶、分子筛)与湿空气接触,吸收水分后通过加热再生吸附剂循环使用。
冷冻法:通过制冷机组将湿空气冷却至露点温度以下,使水分凝结析出,脱湿后的干燥空气经加热后送入高炉。
复合工艺:部分系统结合吸附与冷冻技术,实现深度脱湿(如将湿度从10g/Nm³降至3g/Nm³)。
1.4作用机制
热力学效应:每脱除1g/Nm³水分,等效于鼓风温度提升6℃,减少炉内水分分解吸热,提高理论燃烧温度。
焦比优化:稳定湿度可降低燃料消耗,历史数据显示焦比降幅达7.3%-18.4%。
炉况稳定:消除大气湿度波动对风口火焰温度的影响,维持炉缸热状态均匀性45。
2 脱湿技术发展脉络与前沿动态
1974年日本住友金属首次实现脱湿鼓风工业化应用,标志着湿度控制从自然调节进入主动干预阶段。2000年后随着变频制冷(VFD)与热泵技术的突破,系统能效比(COP)从2.3提升至4.5以上,推动应用地域从温带季风区向热带雨林区扩展。当前国际前沿聚焦于:(1)基于深度学习的湿度预测控制系统;(2)余热驱动的吸收式脱湿工艺;(3)跨季节蓄冷技术应用。
在我国最早可追溯到1956年,在鞍钢炼铁厂高炉技术人员首次研发和使用高炉脱湿鼓风装置,但由于成本过高和受限于当时的技术条件,没有得以全面推广应用。随着高炉脱湿鼓风技术的发展和日趋成熟,从八、九十年代开始,国内几家大型的钢铁厂也开始推广应用该技术。1985 年上海宝钢率先从日本引进脱湿鼓风装置,采用鼓风机吸入侧全冷冻技术,在其 1 号高炉上成功应用,经济效益显著;随后上海宝钢陆续在其他的高炉上都应用了高炉脱湿鼓风新技术,高炉焦比、喷煤比等能耗指标和生产成本一直处于先进水平。韶钢、首钢、日钢、马钢、新钢、柳钢等钢厂也先后投运了脱湿鼓风装置。
3 技术发展现状与区域适用性
3.1 技术演进与核心突破
高炉脱湿技术自20世纪70年代工业化应用以来,经历了从单一制冷到余热驱动、从粗放调控到智能联锁的三次技术迭代。当前主流工艺包括:
机械制冷脱湿:采用变频离心机组实现湿度精准调控(±0.5g/Nm³)。
吸收式余热脱湿:利用烧结环冷机烟气余热驱动溴化锂机组,节能效率提升40%。
复合吸附脱湿:采用疏水型分子筛材料实现深度脱湿(湿度≤5g/Nm³)。
3.2 地域气候适应性对比
我国脱湿鼓风装机量近五年复合增长率达18.7%,但存在显著地域差异(表1)。长江流域钢厂因梅雨季湿度波动剧烈,多采用三段式复合脱湿;而北方企业则以冬季加湿-夏季脱湿的交替模式为主。
4 高炉脱湿鼓风必要性
4.1 观点一:脱湿鼓风很有必要,有条件要上
高炉冶炼要求炉况稳定,避免波动,以使高炉稳定顺行。由于空气中含有水分,随季节、气候、温度变化而变化。因水分解是吸热反应,分解1g水需6℃风温补偿,即使在同一天内,由于气温和相对湿度的变化,大气湿度都会发生较大的变化,湿度变化引起高炉风口燃烧温度波动,影响高炉软熔带的位置以及实时炉况的稳定;此外含湿量大,会引起多余水分在高炉风口前发生分解反应而吸热,使风口前燃烧温度下降,从而增加焦比。脱湿后,可减少风中水分分解热而节省焦炭,并可提高入炉风温,提高炉缸温度,增加喷吹量,降低焦比,有利炉况顺行,减少碳排放。
近十年,随着国内脱湿鼓风技术的发展和推广,脱湿作为国际炼铁界公认的三大冶炼节能技术(喷煤、富氧、脱湿)之一已经逐渐被国内大量钢厂采用,目前国内应用该技术钢铁厂超过几十家,同时也是国家十三五钢铁企业重点推荐的节能减排项目。
国家发展和改革委员会于2017 年 12 月发布的《国家重点节能低碳技术推广目录》技术报告,钢铁行业要重点推广“高炉鼓风除湿节能技术”,其主要特点包括:
1)高炉鼓风含湿量每降低1g/m3,综合焦比降低0.7kg/tFe-1kg/tFe;
2)高炉鼓风含湿量每降低1g/m3,煤比增加1.5-2.23kg/t,置换焦比1.2-1.78kg/t;
3)高炉鼓风含湿量每降低1g/m3,由于高炉顺行增加产能约0.1%~0.5%;
4)降低鼓风机功率5~13%。
5)有助于减少碳排放。
此外,张海涛通过高炉应用实践分析认为,脱湿效果明显,鼓风湿度正常稳定在9至11g/m3,最低为8g/m3,风口前理论燃烧温度稳定在2290℃左右。与脱湿鼓风前相比,日产量增加78.26t/d,焦比降低3.21kg/t。从这方面看,高炉采用脱湿鼓风技术,对提高入炉风量,稳定理论燃烧温度,以及提高煤比、降低焦比、增加日产量等,起到了一定的促进作用。
4.2 观点二:脱湿鼓风对高炉节能降本作用不大且设备本身消耗大量能源
尹腾等人在武钢7号高炉开展10天工业试验,并认为脱湿鼓风有一定的作用,提出了脱湿鼓风在一定程度上可降低高炉燃料消耗,但从整个系统来讲,并不能起到节能效果的观点。
在负面作用的论述中,主要提到以下几个方面。
1)脱湿后由于初始煤气中的氢气含量降低,降低煤气还原气体浓度,增加C的消耗。
2)脱湿机组本身需要较大的能耗。
3)脱湿鼓风使实际鼓风含氧量降低,吨铁风耗增加。
5 某3800 m3高炉脱湿系统组成及工艺
5.1 脱湿系统组成和主要技术参数
某钢铁厂3800 m3高炉脱湿系统组成和主要技术参数如下:
5.1.1设计工况
该脱湿系统主要包含:制冷系统、换热系统、冷却循环系统、电气系统、自动系统、过滤脱湿一体装置等。制冷机组采用电制冷间接冷却脱湿方式,总制冷量26028KW,制冷机组采用高压离心机+低压螺杆机的形式。脱湿器采用铜管连续翘片式。
5.2脱湿系统工艺流程
采用了双模三段换热能量回收脱湿工艺。鼓风机启动,空气通过自洁式过滤器过滤后,进入脱湿器,空气中水分在脱湿器换热冷凝饱和,空气水分结露形成冷凝水排出脱湿器外,湿空气变干空气,吸入风机,由风机送至热风炉加热,再送至高炉。
从设备构成上看,三段换热能量回收型有三段换热器,第二段换热器工作原理跟一段换热直接冷却型一样,不同的是:在第二段换热器前后分别增设了预冷换热器和回温换热器,且前后两段换热器通过一个闭式循环水泵连接,空气通过第二段换热器后变成了温度较低的饱和空气,通过回温换热器时,与循环水进行热交换,空气温度上升,且变成相对湿度40%左右的干空气进入鼓风机,同时,循环水温度下降,再与经过预冷换热器的热空气进行热交换,循环水的温度再上升,与除湿后的冷气进行热交换,以此循环。
相比较传统工艺(一段直接冷却型),双模三段换热能量回收脱湿工艺的优点在于:1)新工艺可以节省20%左右的制冷量,降低运行成本。2)脱湿后的空气为非100%饱和状态,无需除雾器,进入风机后不会冷凝结水,影响风机性能。3)此外还具有:能耗低、风阻低、风速低、分层极速排水。具体如下表2所示:
5.3系统集成与工艺创新
采用双模三段脱湿方案,核心创新点包括:
5.3.1湿度梯度控制:通过三级换热器实现精准调节,湿度波动控制在±0.5g/Nm³。
5.3.2能量回收装置:利用冷凝热预热助燃空气,年回收热量相当于1200吨标煤。
5.3.3湿度-燃料比响应特性研究
建立如式(1)的多元回归模型:Tf=2050+6.2ΔW−0.18Qb+0.003Pw
(式中:Tf为理论燃烧温度,ΔW为湿度变化量,Qb为鼓风量,Pw为富氧率)智能联锁控制:根据多元回归模型建立鼓风量-制冷功率-湿度值的PID闭环模型,响应时间缩短至45秒。
其中变频离心式制冷机的IPLV(综合部分负荷性能系数)达到8.1,较国标一级能效限值提升27%。
6 脱湿应用的实际效果
脱湿设备要想发挥最大效益关键在于两点。一是日常点检、维修保养要到位,二是根据一年四季的湿度实际情况设定入炉空气湿度指标(脱湿能力)。脱湿只是高炉操作的调剂手段,其根本目的在于稳定湿度,稳定风口理论燃烧温度和软熔带的形态和位置,这对于高炉操作人员是至关重要的。同时,湿度维持在较低水平,其提煤降焦的效益越明显。据此,某钢铁厂采用当地冬季平均湿度作为全年的入炉空气湿度指标。
某钢铁厂高炉脱湿鼓风系统投用以来,运行稳定,操作、维护简单。高炉运行平稳,燃料比在全国主要钢铁厂长期排前五名。以2023年为例,脱湿系统按照10g/m³运行,制冷机组的电耗为吨铁1.2元,鼓风机电耗节能为10%(吨铁4.8元),吨铁效益3.6元。全年脱水量平均在26526.5吨(1座高炉),降低焦炭的效益为吨铁15.16元,加上提高喷煤降低成本的效益,直接经济效益粗略计算为吨铁20元左右。
从表5、表6高炉全年主要经济技术指标可以看出,从4月份开始增加脱湿系统能力,控制入炉冷风湿度从10g/Nm³降至8g/Nm³,煤比有显著提升,入炉焦比明显下降。
以2024年月度高炉经济技术指标为例子,采用10 g/Nm³的脱湿工艺,月平均喷煤比为158.9kg/t铁月平均入炉焦比294.8kg/t;原料条件基本不变,采用8 g/Nm³的脱湿工艺月平均喷煤比为181.1kg/t,提高13.97%;月平均入炉焦比284.31kg/t,降低3.6%;
从某钢铁厂高炉脱湿技术应用以来取得的实际效果证明:1)高炉鼓风中湿度降低1g/m³,燃料比降低0.8-1.0kg/t; 2)每脱出一吨水,节约焦炭0.7吨左右;3)采用三段脱湿新工艺,脱湿鼓风成本是不升高的,因脱湿后鼓风质量提升了,鼓风能耗反而降了,吨铁节能 3.6元。
5 结论
某钢铁厂高炉鼓风脱湿技术的应用情况及实践证明,脱湿鼓风确实有显著的提煤降焦降低燃料比和稳产、增产的效益。随着全球气候变暖,平均降雨量的增加,各个地区的平均大气湿度也会不断升高。鉴于三段式脱湿鼓风技术高效的调节手段,从节能降本和高炉操作两方面来讲,钢铁企业采用此技术具有较大的经济价值和推广价值。
6 参考文献
[1]尹腾,谢友阳,徐衍柏,等.高炉脱湿鼓风节能效果辨析[J].炼铁, 2019, 38(5):5.
[2]张海涛.脱湿鼓风技术在中天钢铁1580m3高炉的应用.炼铁, 2023, 42(3).
