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河北某钢厂2号240m²烧结机节能降碳改造实践

2026-01-21 13:57:06

来源:世界金属导报

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在“双碳”战略纵深推进背景下,钢铁行业烧结工序面临“环保达标”与“节能降碳”的双重挑战——超低排放改造后环保设施能耗攀升,而烧结工序作为行业能耗(占比12%-15%)与烟气排放(占比超30%)核心环节,其绿色转型成为行业关键命题。中国国际工程咨询公司联合唐山中铁实业集团有限公司,针对河北某钢厂2号240m2烧结机存在的投产年限久、余热利用率低、烟气直排突出等问题,创新构建“余热梯级回收+系统协同优化”技术体系,通过8项核心技术改造,实现三大突破性成果:环冷机烟气零排放、吨矿余热发电量翻倍(从13.02kWh提升至26.75kWh)、烧结矿工序能耗降低6.1kgce/t。该方案可复制性强,若在全国6亿吨烧结矿产能推广,年可节约标准煤300万吨、减排二氧化碳约800万吨,为钢铁行业烧结工序绿色低碳转型提供了技术先进、经济可行的实践样板,兼具显著环保价值与经济效益。

1前言

自2020年9月我国“双碳”目标明确后,钢铁行业作为碳排放重点领域,已累计实施千余项节能技术改造,但随着超低排放改造全面落地,脱硫脱硝、烟气循环等环保设施持续投用,部分工序能耗逆势增长,形成“环保达标”与“节能增效”的协同难题,成为制约行业绿色转型的关键瓶颈。

烧结工序作为钢铁生产的“能耗大户”与“排放大户”,其技术升级直接关系到企业碳减排目标的落地与经济效益的提升。河北某钢铁企业5条烧结机生产线中,2号240m2烧结机于2009年投产,存在显著短板:吨矿余热发电量仅13.02kWh、环冷机漏风率达18%、烟气直排问题突出、发电系统汽耗高达5.93kg/kWh,不仅推高了工序能耗,也不符合环保要求,成为企业绿色发展的“拦路虎”。

为破解行业共性难题,开展专项技术改造,聚焦“余热充分回收、系统效率提升、烟气零排放”三大核心目标,形成了一套可推广、可复制的技术方案,为钢铁行业烧结工序节能降碳提供了实践参考。

2项目基础条件与改造核心思路

2.1工艺装备现状

该2号240m2烧结机于2009年11月投产,采用“52%混匀料+30%单配铁矿粉”配料方案,配套3.6m×13m一次混合机、4m×18m二次混合机,混合料水分控制在7.2%-8.2%;布料系统为宽皮带布料(台车宽度3.5m),配套280m2环冷机及5台冷却风机。改造前,环冷机一段高温烟气、二段中温烟气经余热锅炉后返回对应段(风温130℃),其余段烟气直接对空排放;余热发电系统配置1台11t双压锅炉(高压3MPa、中压1.5MPa),4台烧结机共用2套12MW发电机组;环保设施已完成“湿法脱硫→活性焦脱硫+SCR脱硝+布袋除尘”升级,新增烟气内循环系统,总烟气排放量降低30%。

改造前核心症结集中于四点:一是余热回收不充分,环冷机多段烟气直排;二是漏风率高(约18%),热量损失严重;三是发电系统效率低,汽耗5.93kg/kWh;四是烟气分配不均,影响冷却与回收效果。

2.2改造思路

本次改造的核心思路是“系统协同+梯级利用”,并非单一环节优化,而是围绕“余热最大化回收、烟气全量利用、系统效率最优”构建协同技术体系,核心思路聚焦8大关键方向。

2.2.1余热梯级利用

环冷机各段烟气温度存在显著差异(一段出口约429℃、二段约340℃、三段约270℃、四段约180℃、五段约150℃),基于“热量品质分级利用”原则,本次改造核心是建立全链路余热回收体系,最大化降低热量损失与烟气排放。具体设计为:一段、二段出口高温/中温烟气保持接入余热锅炉,保障核心发电热源供给;三段270℃中高温烟气通过耐高温风机导入一段进口,使一段出口烟气温度从429.37℃提升至454.81℃,既充分利用三段烟气余热,又强化了余热锅炉换热效率,彻底杜绝三段烟气直排;五段出口约150℃烟气引入四段进口,通过无动力自导流管道直接接入烧结机料面烟气循环风罩,不仅实现五段烟气资源化利用,还弥补了传统烟气循环系统氧含量偏低(通常低于17%)的短板,使烧结料面氧含量提升至18%-19%,助力烧结效率优化。

针对烟气温度变化导致的热负荷波动,配套实施风机系统精准调控:一是适度加大锅炉循环风机风量;二是合理匹配一、二、三段进、回风量,实现三段废气循环大平衡;三是四段、五段风机采用变频控制技术,根据季节温差(冬季-10℃至夏季35℃)与生产负荷(50%-100%)动态调节风量,调节范围覆盖30%-100%额定风量,实现冷却效果与能耗优化的动态平衡。

2.2.2优化鼓风分布

余热梯级利用导致冷却风机进口温度平均升高15-25℃,一段、三段、四段进口烟气工况流量较改造前增加30%-40%,原鼓风系统(6个进风口、无风箱隔板)已无法满足风压均衡与风量合理分布需求,造成局部漏风加剧、热交换效率不足。为破解这一难题,本次改造对环冷机风道系统进行重构优化:一是将总进风口数量由6个增至12个(含2个备用风口),确保单位面积冷却风量均匀分配;二是在各风箱之间增设耐高温耐磨隔板,阻断风箱间烟气串流干扰;三是优化进风口导流结构,采用流线型设计降低气流阻力,减少局部涡流造成的能量损耗。通过上述改造,环冷机整体漏风率显著降低,为余热高效回收奠定基础。

2.2.3减少热量损失

改造前存在两大核心热量浪费点:一是单辊破碎机至环冷机下料口的高温含尘烟气(温度350-400℃、含尘浓度50-80g/Nm3),因含尘量高导致利用难度大,以往通过机尾除尘系统收集,为保障布袋除尘设备安全(避免高温烧袋),需兑入环境冷风降低烟气温度,导致余热损失,同时增加除尘系统能耗;二是高温、中温烟气管道及关键设备散热严重,管道表面温度高达150-200℃,散热损失占余热总量的8%-10%。

针对上述问题,实施双维度优化:一是下料口高温烟气回收改造,设计安装倒船型余热烟罩,将该部分烟气高效收集后接入余热系统,同时利用重力除尘原理,去除大颗粒粉尘,降低对后续设备的磨损;通过该改造,彻底取消冷风兑入环节,实现高温烟气全量回收。二是全系统保温强化,对去往锅炉的高温/中温烟气管道,以及三段回一段的热风烟气管道,采用硅酸铝纤维钙板进行内保温处理,外侧喷涂高温耐磨陶瓷涂层,提升耐高温、耐磨性能;对低温管道采用岩棉板外保温;同时,对烧结机风箱及支管、大烟道高温段、环冷机高温段风道等关键部位,全面实施保温密封处理,最大限度降低系统散热损失,使整体热量回收效率提升12%-15%。

2.2.4确保均匀布料

环冷机运行过程中存在显著边缘效应:台车边缘通风阻力仅为中部的60%-70%,导致边缘风量集中,烧结矿冷却速度较中部快30%-50%,横断面上温度差异可达40-60℃,不仅弱化高温烧结矿冷却效果,造成风量浪费,还导致烟气温度波动剧烈,严重影响环冷烟气零排放目标实现。为解决这一问题,本次改造对布料系统进行深度优化:一是结合环冷机内外环尺寸差异,重新设计卸料装置,采用可调式卸料口,精准匹配内外环布料需求;二是安装弹性平料器(材质为耐磨橡胶与钢板复合结构,刮料高度可在50-100mm范围内调节),对布料后的料面进行二次平整;三是优化布料速度与台车运行速度匹配性,实现烧结矿在台车横断面上分布均匀。通过上述改造,烧结矿横向冷却终点温差控制在15℃以内,为后续烟气均匀回收与零排放提供关键保障。

2.2.5大烟道余热利用

烧结终点烟气温度高达500℃以上,这部分高温烟气若直接进入后续环保系统,不仅造成大量余热浪费,还会因温度过高增加活性焦脱硫系统运行压力。本次改造充分利用现有烟气循环烟道与风机,增设旁路导流系统,将烧结机大烟道的高温烟气导入外置式烟道锅炉(蒸发量适配烟气余热总量,工作压力与主余热锅炉协同),实现两大效益:一是额外回收高温余热,使吨矿发电量提升2-3kWh;二是降低烧结机废气温度,无需额外冷却即可满足活性焦脱硫系统运行要求,降低环保设施能耗。同时,通过环冷高温、高氧零排放废气引入烧结料面,抵消了大烟道烟气温度降低的影响,确保烧结矿转鼓强度、落下强度等关键质量指标无下降,固体燃料消耗维持稳定甚至略有降低。

2.2.6烧结终点均匀

烧结过程均匀性是余热高效回收的前提,边缘效应或局部过烧会导致局部烧结提前结束,后续抽入的冷风成为“有害漏风”,既增加主抽风机与烟气处理系统的无效能耗,又使该部分热量无法进入环冷机回收,直接导致余热发电量降低。理想的状态下,烧结机尾断面红层应横向平直、高度稳定(红层厚度偏差≤10mm)。

实现均质化烧结,是提升余热回收效率与烧结矿质量的核心目标。本次改造通过多维度措施推进均质化烧结:一是优化配料方案,精准控制混匀料与单配铁矿粉的混合均匀度,确保烧结原料的物理化学性质一致;二是调整混合机工艺参数,优化一次混合机、二次混合机转速,提升混合料制粒效果;三是优化烧结温度场控制,稳定点火温度,减少局部过烧。通过上述综合措施,烧结机尾断面红层平直度显著提升,局部过烧区域占比降低,为余热的高效回收提供了工艺基础。

2.2.7提高发电系统效率

原发电系统存在主汽流量不足、补气量大、汽耗高、机组容量不匹配等问题,制约了余热发电潜力释放。本次改造对发电系统进行全链条升级:一是优化双压自然循环余热锅炉参数,主汽流量由31t/h提升至47.5t/h(提升53.2%),补气流量由12t/h降至4t/h(降低66.7%),通过增大主汽流量、减少低效补气,大幅提升锅炉换热效率;二是对原有2套12MW机组进行深度优化,提升蒸汽做功效率;三是扩容机组容量,新增1台30MW发电机组,与改造后余热回收总量精准匹配,避免余热浪费;四是优化蒸汽输送系统,重新设计蒸汽管道走向,最大限度降低蒸汽输送过程中的压力损失与温度损失。

通过上述改造,发电系统整体效率提升,汽耗从5.93kg/kWh降至4.72kg/kWh(降低20.4%),为吨矿发电量翻倍提供了核心设备支撑。

2.2.8实现环冷零排放

环冷机烟气零排放的核心是“烟气全量资源化、供需精准匹配”,既要避免烟气直排,又要防止过量烟气造成系统浪费。改造前,超出烧结系统热风需求的环冷烟气(约占总烟气量的20%-30%)被迫直排或进入机尾除尘系统,造成余热浪费与环保压力。本次改造通过三大关键设计实现零排放:一是采用无动力自导流送风系统,利用环冷机各段烟气压力差实现烟气自适应分配,无需额外动力即可完成烟气导流,当四段烟气量超出烧结需求时,部分烟气自然流入三段、五段参与二次余热回收,剩余烟气精准导入烧结料面;二是优化烟气用途匹配,将四段烟气部分引入保温炉,利用其200℃左右的温度特性,改善点火后烧结表面料层的保温效果,助力烧结矿质量提升;三是精准匹配烧结氧含量需求,将四段烟气主要分布在烧结机前1/3料层区域(该区域为烧结反应初期,氧含量需求19%-20%,高于后半段的17%-18%),通过分区配送减少烟气循环对烧结生产的不利影响,确保烧结矿产量与质量稳定。通过上述设计,环冷机含尘废气实现全量资源化利用,彻底杜绝直排,达成零排放目标。

3改造效果

3.1余热发电量显著提升

改造后吨矿发电量从13.02kWh跃升至26.75kWh,实现翻倍增长;高温烟气温度提升25.44℃(达到454.81℃),中温烟气温度提升14.11℃(达到354.46℃),发电系统汽耗降低1.21kg/kWh(降至4.72kg/kWh),余热回收与发电效率同步大幅提升,指标如表1所示。

3.2烧结矿经济技术指标稳步改善

改造后烧结矿工序能耗降至41.84kgce/t,较改造前降低6.1kgce/t;固体燃料消耗减少1.17kg/t,电耗(含料场、脱硫脱硝用电)降低3.06kWh/t,烧结废气温度下降3.1℃,烧结矿亚铁含量优化至9.1%,实现“节能、降耗、提质”多重收益,如表2所示。

按该企业2号240m2烧结机产能核算,仅余热发电增收一项即可带来显著经济效益;若推广至全国6亿吨烧结矿产能,年可节约标准煤300万吨,对应减排二氧化碳约800万吨,环保与经济价值凸显。

4结语

烧结工序节能降碳是系统性工程,需统筹原燃辅料配比、装备升级、工艺优化、参数调控等全环节。本次河北某钢厂2号240m2烧结机改造,通过“余热梯级回收+系统协同优化”技术体系,成功破解了“余热利用率低、烟气直排、环保与节能协同难”等行业共性问题,实现环冷机烟气零排放、吨矿发电量翻倍、工序能耗显著降低的三重突破。

该方案的核心价值在于兼具技术先进性与经济可行性:技术上构建了全链路余热回收与零排放系统,经济上可为企业带来显著增收节支效益,且可直接复制应用于全国同类烧结机。在“双碳”战略持续推进的背景下,若全国6亿吨烧结矿产能全面推广该技术,可实现年节约标准煤300万吨的减排成效,将为钢铁行业达成“双碳”目标提供重要支撑。

本案例为烧结工序绿色转型提供了清晰路径:以系统思维破解单一环节优化瓶颈,以梯级利用最大化挖掘余热价值,以协同设计平衡环保与生产需求。期待该技术方案能为广大钢铁企业提供参考,推动行业烧结工序向“高效、低碳、清洁”方向加速转型,为钢铁行业高质量发展注入绿色动力。