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贵航特钢高炉综合降低生铁成本的生产实践

2025-12-25 09:43:14

来源:中国炼铁网

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凌自红 聂元伟 赵英云

(安徽省贵航特钢有限公司炼铁厂)

摘  要: 2024年以来钢铁企业基本处于亏损状态,关乎着企业的生存发展,降低生铁成本是当前高炉首要任务。企业必须适应市场行情,贵航特钢领导提出走经济炉料入炉的整体思路。改变过去的精料入炉的思想,从原料结构上入手,调整烧结矿配料,不断摸索配加低成本的含铁原料,高炉停配成本高的球团矿,采取全烧结矿配加酸性辅料。高炉通过上下部制度的不断调整、摸索,在不断优化和实践的过程中,探索出了贵航特钢高炉综合降低生铁成本的具体措施,使生铁成本控制在2200元/吨以内。

关键词:高炉;综合降低生铁成本;经济性;生产实践

1  前言

用以往的配矿、精料入炉的模式来降低高炉生铁成本的可能性已经很小,贵航特钢提出了“综合降低生铁成本”的概念。对成本的构成项目进行细分,并结合生产实际使成本处于受控状态。从2024年尝试在烧结用料中配加一定比例的低品质矿,将炉料的“经济性”评价作为“精料”方针的一个补充,在生产实际中破解了各种工艺难题,采取了相应的技术措施,解决了用“低价料”降成本和高炉稳定顺行之间的矛盾,通过一系列的攻关措施,如降低烧结矿成本、优化高炉炉料结构、优化高炉操作制度降低燃料比、加强能源消耗与回收的管控、强化可控费用控制等,实现了“低成本、高效益”炼铁。

2  炉料结构降低生铁成本

2.1 高炉使用全烧结矿入炉

高炉的炉料结构由经济炉料烧结矿搭配酸性辅料,停配成本较高的球团矿。烧结矿的碱度控制在1.9±0.1倍,这是一个最佳碱度范围,不论产量还是质量,不论是物理性能还是冶金性能,都是最优越的,通过摸索此炉料结构,高炉炉渣碱度控制在1.05~1.08倍,严禁走高碱度。表1、表2为2024年1~7月烧结矿的理化性能情况。

由上两表可见,烧结矿性能相对稳定,但存在以下问题:

(1)品位低,配吃经济铁料,品位平均不足55%;

(2)FeO控制下限 ,Al2O3 、TiO2都整体偏高;

(3)烧结矿实行每两小时取样一次,高炉工长根据分析及时调整炉渣碱度 。

2.2  烧结矿使用低品质矿的配入:

 烧结厂针对低品质矿质量不稳定、有害元素高等特点,细化了低品质矿的使用流程,为优化配矿做好前期准备工作;对具有吸水性强,粘性大、易粘仓等特性的低品质矿,采取有效的生产组织措施,提前在料场进行混匀。同时优化混匀矿堆积作业计划,提高了混匀矿的稳定性。通过烧结工艺设备改进和点火温度自动控制,提高了烧结生产过程的稳定性,保证了烧结矿质量。

2.3有害元素的调控:

根据钢材对有害元素的成分要求,在烧结优化配矿中充分考虑有害元素对后道工序的影响,将不同种类的低品质矿配比限定在一定的范围内,同时预测铁水微量元素含量,防止超出控制标准。通过合理搭配,保证了烧结矿质量,满足了高炉生产要求。通过控制适宜的高炉炉渣Al2O3含量和合理的炉渣碱度,保证了高炉冶炼的顺利进行。通过调整高炉操作制度,保持了技术指标的稳定,取得了较好的经济效益。

3  高炉操作制度综合降低生铁成本

3.1  送风制度、装料制度调整

贵航特钢高炉有效容积1080m3,风口20个。自2024年炼铁厂一直开展技术攻关,提高煤气利用率,降低燃耗。

主要方案是:

(1)大胆进行大矿批装料制度试验。将矿石批重由30t/批逐步扩大到44t/批,增加矿层厚度,提高煤气利用率。

(2)提高富氧率,实现大富氧来提高煤比,从而代替昂贵的焦炭。

(3)布料矩阵走大角差、大平台,小漏斗的模式,使煤气流分布更加合理。

(4)寻找合理的送风制度上下协调, 做到“上稳下活”,在保证煤气流分布稳定的前提下,实现了全风、全氧作业,提高煤气利用率。

3.2 高炉操作制度调整

烧结配加低品质矿后,入炉矿的综合品位有所降低,渣量增大,综合焦比上升,料柱透气性变差,压差升高,影响高炉顺行。为了应对新的炉料结构,实现最低消耗,通过调整高炉操作制度,保证了高炉顺行,保持了较好的技术指标。

(1)上部调剂是通过料线、布料角度、布料圈数、批重等的调剂控制炉料在炉喉的分布,从而控制两股煤气流的分布,提高煤气利用率,使两股煤气流分布合理,适当抑制边缘气流,发展中心气流。

(2)下部采取全风全氧操作,提高风速和鼓风动能,保证吹透中心,使炉缸活跃。上下部调剂相结合,保持炉况长期稳定顺行,保证操作炉型合理稳定。

(3)稳定热制度和造渣制度,保证铁水温度在1500℃以上,减少炉况波动。

3.3 布料矩阵的调整

为了改善煤气流分布,提高煤气利用率, 开始进行装料制度的攻关。随着料批逐步增加,并对布料矩阵相应调整保证煤气流合理分布,保炉况稳定顺行。布料矩阵调整为 :O 43.5(2)40.5(2) 37.5°(2)34.5°(2)31.5°(2) 28.5°(1)26.5°(2) 28.5°(1)C 42(2)  39°(2)36°(2)33°(2) 30°(2) 27°(1) 25°(2)27°(1) ,布料矩阵调整为前所未有的大角差、大平台(17度)、小漏斗。主要是为了适应矿批扩大后的料面形状,保证稳定的矿层,同时适当发展边缘气流,维持炉况顺行。 

3.4 送风制度的调整

随着矿批的扩大,焦比降低,矿焦比(焦炭负荷)增加,入炉风量出现萎缩,压差升高,鼓风动能降低。在送风制度的调整上,首先,要保证鼓风动能不降低,随着料批扩大必须增加风量,控制合理的压差。其次,随着上部气流的稳定,下部全风全氧作业。

4  综合降低炼铁生铁成本的实践经验分析

4.1 改善烧结矿配料的稳定性: 提高入烧原料稳定性,尤其是混合料的稳定和钙质白灰、镁质白灰成分的稳定。其次,要改善粒度,缩小粒极差,提高料层孔隙度,同时要合理配料,改善原料冶金性能,为高炉生产和提高煤比创造条件。

4.2 综合入炉品位低,有害元素升高,吨铁渣量增加,炉况的抵抗力减弱,炼铁厂抓操作细节、抓操作炉型的维护、抓外围管理,强化炉前出铁管理,充分利用摆动溜槽的优势,缩短铁间隔时间,每天按8~10炉次进行组织,使渣铁排放干净,减少了炉内憋风现象。 

4.3 围绕冷却壁温度大做文章,通过改变送风制度来完善操作炉型。首先,稳定冷却水量、进水温度,加强冷却壁水温差检测和冷却壁温度检测,其次,通过改变装料制度和送风制度,调整合理的煤气流分布,以解决炉墙粘结问题。

4.4 分步调整装料制度,使软熔带形状及位置保持相对稳定,煤气中CO2由的19.2% 提高到22.5%。通过增加矿批、调整布料矩阵来实现节焦降耗。

4.5 提高炉况顺行度,对高炉顺行状况实行“预知调整”,长期保证顺行。加强设备管理,提高布料准确率,形成较为理想的气流分布。控制好生铁含硅量,保证充足的炉缸温度。

4.6 抓好炉前工作,及时出净渣铁,随着高炉煤比增加,料柱透气、透液能力下降。 出铁前炉缸内渣铁液面的上升,往往造成憋风现象,压差高、风量萎缩。通过加强铁口深度的考核,使铁口工作好转,杜绝了铁口烧、断、漏的情况。提高出铁正点率、缩短铁间隔时间,减少日出铁次数。

4.7 随富氧率提高,冶炼强度提高,高温区下移,要求工长和配管工密切注视炉身温度变化,采取适合高炉炉身中上部冷却强度,同时加强风口检查。通过强化喷吹操作,减少倒罐时间和减少煤量波动,做到均匀、稳定的喷吹,为稳定高炉炉况创造条件。

5 结束语

钢铁行业市场在低迷、亏损的严峻的形势下,贵航特钢提出了“综合生铁成本”概念,充分发挥了原燃料结构与高炉工艺的相结合,相互弥补,即保证了高炉的稳定顺行,又综合降低了生铁成本,为今后的经济炉料入炉奠定了基础。 

6参考文献

[1] 项钟庸, 王筱留. 高炉设计-炼铁工艺设计理论与实践[M]. 北京:冶金工业出版社, 2007. 

[2] 刘竹林. 炼铁理论与工艺[M]. 北京:化学工业出版社, 2009. 

[3] 周传典. 高炉炼铁生产技术手册[M]. 北京:冶金工业出版社, 2002.