昆钢2500m³高炉提高利用系数生产实践
麻德铭 李 淼 李晓东 (武昆股份炼铁厂) 摘 要 2021年,昆钢2500m³高炉通过提高入炉品位、降低休风率、精细化操作管理、强化冶炼等措施,大幅度提高了高炉的利用系数,实现了高产、低耗生产。 关键词 高炉 利用系数 品位 休风率 精细化操作管理 强化冶炼 1 前言 2021年,昆钢2500m³高炉有效容积利用系数2.56t/(m³﹒d),5月份更是高达2.81t/(m³﹒d),较2020年的2.51t/(m³﹒d)明显提高,如果排除政策性限产因素,预计全年应在2.78t/(m³﹒d)以上。这对于综合入炉品位仅55.61%的昆钢来说属实不易,特将相关工作成果总结归纳如下。 2 提高利用系数的措施 昆钢2500m³高炉主要采取了提高入炉品位、降低休风率、精细化操作管理、强化冶炼等措施,实现了利用系数和技术经济指标的全面提升。 2.1 提高入炉品位 由于昆钢的区位特点,高品位矿石采购困难,2021年,通过转变观念、拓宽采购渠道等措施,昆钢有效的提升了入炉品位,主要成果如下: (1)通过在造堆过程中增加进口矿粉配用量,烧结矿品位由2020年的52.378%提高到2021年的53.454%。 (2)通过推行球团所用主要矿粉的“提铁降硅”工作,高炉增加了品位较高的球团矿用量,球团矿配比由2020年的22.228%提高到2021年的23.438%。 (3)通过调整炉料结构,2021年的高品位块矿配比为6.54%,比2020年的5.95%增加0.59%。 (4)综合入炉品位由2020年的54.74%提高到2021年的55.61%(见图1)。 图1 2021年1~12月综合入炉品位情况 2.2 降低休风率 2021年设备维护较为到位,因设备、工艺产生的临时休风率降低0.02%;同时,强化了计划检修的进度管控,高炉的三次计划检修均实现了提前复风。亮点工作如下: (1)之前,高炉喷吹煤种发生变化,煤粉粒度加大,加上煤枪供货厂家变化,煤枪材质不同,原有的煤枪调整制度和方式与变化衔接不足,小套损坏频繁,休风次数增加。针对这一情况,炼铁厂做了充分的分析与研究,通过建立插枪模型,在充分考虑到煤粉成分的变化对风口前燃烧状态变化的影响后,形成新的调枪制度和方式,有效的减轻了煤粉洗刷小套的情况。同时,对吹管进行了改造,将煤枪角度由10°改为9°,这也促成了临时休风率的有效降低。 (2)在日常的设备点检维护基础上,炼铁厂切实落实设备包机制度,实现了全年高炉因设备原因的休、慢风率均为零。并且,针对原燃料质量波动的情况,考虑到入炉粉末的增加可能会造成上密阀的损坏,炼铁厂还主动出击,采取每星期检查、清理一次上密阀密封面的方式,保证了上料设备的可靠运行。 2.3 精细化操作管理 2.3.1 合理配用煤焦 昆钢新区于2012年投产,始终“生存在严峻的环境中”,由于投产的只是新区一期工程的一部分,没有铁路贯通,所以高炉所用原燃料均依靠外部采购和汽车拨运,这就造成原燃料经常出现二次污染和成分波动。同时,受周边矿产资源枯竭以及近几年煤焦产能缩减等因素影响,昆钢频繁出现原燃料采购困难的情况。原燃料质量不理想怎么办?炼铁厂大胆创新,形成多个“昆钢先进操作法”,包括焦炭按质量优劣和水分高低区分使用等,这样就做到了入炉焦炭总体质量和水分的相对稳定,进而提高了高炉炉温的稳定程度。 同样,针对原煤水分重,落料口经常卡塞,导致配煤不均匀这一情况,炼铁厂进行了落料口改造和烘干参数调整,再加上24h的人工盯防、及时疏通,保证了潮湿煤粉的顺利下落和稳定配比,做到了混合煤粉成分的相对稳定。 2.3.2 保证块矿使用 7月份,为进一步提高综合入炉品位,公司组织了一些南非块矿进厂,炼铁厂积极响应,在雨季使用块矿。为克服块矿粉末多,易堵塞下料口,人工清堵难度大这一困难,炼铁厂通过采用球团矿+块矿的混用模式,利用球团矿强度好、易滚动的特性,将它作为块矿的“车轮”,突破了雨季块矿的使用瓶颈,有效的提高了高炉综合入炉品位。 2.3.3 灵活使用熔剂 2021年,高炉熔剂单耗为0.292kg/t,而2020年高炉熔剂单耗为0.071kg/t。这主要是针对烧结产能不足这一情况,炼铁厂通过在高炉侧配加石灰石的“原始方式”,在烧结低仓存时,既保持了炉况的稳定顺行,还降低了烧结矿消耗量,缓解了短时的烧结矿供应紧张的被动局面。虽然这样做会造成高炉燃料消耗的增加并且增加高炉粘结的风险,但可以保证新区大工序的生产组织,降低炉况参数调整频次或仓位波动幅度。 2.3.4 抓好炉前出铁工作 出口关同样重要,为保证渣铁的及时排放,炼铁厂通过大组长跟班指导、堵泥配用及时调整等措施,保证了渣铁的顺利、及时排放。这些工作,堪称细致入微,例如:考虑到铁口夹角可能对气流的影响,每次铁沟轮换使用时,均抓紧施工周期,力争提前投用3#铁口。并且,各生产小班,认真执行铁口开穿率等炉前攻关项目,从而保证了渣铁的顺利排放。2021年部分炉前攻关指标完成情况见表1。 2.3.5 操作制度精细调整 炼铁厂通过高炉送风与装料制度的配合调剂,实现了高炉入炉风量的增加,包括:(1)根据送风制度的变化,及时调剂高炉矿批、负荷,及时调整高炉操作方针;(2)考虑到原燃料质量造成的炉温难控问题,明确规定炉温下限,并且缩窄炉温控制范围以应对炉温波动;(3)通过精细化的调整和“一班三看原料,两个小时观察一次风口”的工作态度,保证了操作调剂的及时性;(4)考虑到粘结的不规律性,将冷却水调整细化到冷却壁的单个水道。 表1 2021年部分炉前攻关指标完成情况 月份 铁口深度合格率 出铁正点率 断杆率 钻头耗用 1月份 90.02 98.29 8.27 534 2月份 90.07 98.23 8.88 513 3月份 90.80 98.22 7.65 477 4月份 91.54 98.11 7.69 467 5月份 90.92 99.04 7.88 431 6月份 91.25 99.11 7.44 483 7月份 92.16 99.36 7.05 476 8月份 92.03 99.13 6.99 433 9月份 92.33 99.14 5.77 421 10月份 93.32 99.07 5.76 421 11月份 93.19 99.10 4.58 436 12月份 93.63 99.19 4.29 414 合计 91.77 98.83 6.85 5506 2.3.6 强调定量调剂的重要性 针对原燃料质量下滑且波动较大这一情况,炼铁厂强调定量调剂的重要性,如:焦炭质量下滑,应按照反应性(CRI)升高1%,燃料比升高3kg/t进行定量调剂;如煤粉固定碳下降1%,应按照煤比增加2%来进行定量调剂;至于烧结矿冶金性能对燃料消耗的影响,主要是体现在煤气利用率上,可按ηCO降低1%,燃料比增加4kg/t定量计算。 2.3.7 注重炉体安全维护 随着高炉强化冶炼程度的提高,昆钢2500m³高炉的炉腹煤气量指数达到67m/min,炉体热流强度明显增加,尤其是炉缸区域,必须重点监护。为保障高炉强化冶炼的安全进行,炼铁厂充分研究联合软水密闭循环系统的特点,经过摸索,形成了独特的炉体冷却强度调整模式,该模式既可以保证炉缸的冷却强度,又可以保持炉体上部的合理操作模型,成为了强化冶炼的有效保障。 2.4 强化冶炼措施的推行 得益于上述诸多举措的推行,高炉具备了进一步强化冶炼的条件。 2.4.1 增加入炉风量 2021年的高炉入炉风量为4538m³/min,2020年的高炉入炉风量为4500m³/min;2021年的富氧率为4.06%,2020年的富氧率为3.94%。可以看出,高炉强化冶炼程度不断加深,这也是高炉利用系数提升的主要推手。 2.4.2 提煤节焦 2021年,昆钢2500m³高炉利用综合入炉品位提升、煤气利用率提高(2021年煤气利用率为46.66%,2020年煤气利用率为45.69%)的有利时机,大力开展提煤节焦工作,取得了煤比提高2.076kg/t,而焦比降低9.171kg/t的理想提煤节焦效果。(详见表2) 表2 2021年与2020年提煤节焦工作对比表 年份 焦比,kg/t 煤比,kg/t 燃料比,kg/t 2021年 371.859 152.893 524.752 2020年 381.000 150.817 531.817 大家公认,提高了高炉产量直接有效的方式就是降低高炉燃料比,因为燃料比降低,高炉燃烧耗时减少,炉料下降加快,高炉产量必然增加。因此,2021年燃料比较2020年降低7.065kg/t,必然对提高产量起到了积极作用。 3 利用系数提升效果 表3 2021年部分技术经济指标 项目 单位 项目 单位 风温 ℃ 1213 风量 m³/min 4538.417 熟料率 % 93.463 风速 m/s 235.167 非计划休风率 % 0.031 透气性指数 24 442.833 熔剂单耗 kg/tFe 0.292 一级品率 % 99.762 鼓风加湿 g/m³ 0 产量 t 2336923.241 生铁含硅 % 0.320 利用系数 t/m³d 2.562 入炉品位 % 55.605 综合冶炼强度 t/m³d 1.260 焦炭灰份 % 13.728 焦比 kg/tFe 371.859 煤比 kg/tFe 152.893 慢风率 % 0.020 富氧率 % 4.058 煤气CO2 % 21.633 由表3可以看出,2021年全年生产生铁2336923.241 t,比2020年多33629.711 t;高炉有效容积利用系数2.56 t/(m³﹒d),较2020年2.51 t/m³﹒d提高0.05 t/(m³﹒d);高炉其他技术经济指标理想。 4 结语 从生产实践可以看出,要想提高高炉利用系数,应着重在以下几个方面做工作:(1)提高入炉品位;(2)加强设备管理,降低高炉休风率;(3)加强精细化操作管理,包括加强原燃料内部质量管控、加强高炉操作精细化程度;(4)采用强化冶炼措施等。 5 参考文献 [1] 周传典主编.高炉炼铁生产技术手册[M].北京:冶金工业出版社,2003.314. [2] 项钟庸.低燃料比条件下的高炉强化冶炼[J].炼铁,2011,30(2):22-25. [3] 李淼.昆钢新区2500m³高炉生产技术进步[A].全国高炉炼铁学术年会论文集[C].2017.156-162.
