今年,设备系统紧密结合梅钢经营要求,重点推进“以高炉为中心,提升铁区相关系统功能专项推进”项目,落实“策略投入保重点,极致运维创价值”的维修方案,重点强化炼铁工序设备管理,组织开展柔需检修,助力发挥炼铁极致效率。
追求极致,高炉检修周期创新高 年初制定的检修模型中,四号高炉定修周期为4个月。如果按期检修,今年仍需安排2次共计约60小时定修,将对产量的最大化造成影响。 追求设备的“极致管理”,梅钢设备部和炼铁厂紧密协同,采取“防范系统风险,隐患滚动管理”方式,紧盯冷却壁、干法除尘、气密箱等瓶颈环节,制定跟踪和预防措施,确保生产安全。 重点防范主皮带通廊腐蚀、水渣冲制塔腐蚀、炉壁温度高等重大隐患。设备系统组织安装了炉壁测温装置。生产系统制定了严格的跟踪和修复措施,准确评估水道和冷却壁损坏情况。同时,优化休风气体置换流程,提高检修效率。 经各方协同,保障了四号高炉的稳定运行,检修周期首次实现延长到7个月,为梅钢满足市场需要作出贡献。 一机一策,烧结检修时间大幅下降 为降低烧结成本、提高对高炉供料的稳定性,梅钢设备部联合炼铁厂,针对三台烧结机设备状态和生产组织情况,编制“一机一策”。上半年,三台烧结机检修时间同比降低54%。 把控关键设备状态和重大风险点,保障三号烧结机生产稳定和最优运行成本。 四号烧结机以预防维修和强化隐患处理为抓手,防范长时间停机故障。结合基础管理,提升点巡检和异常处理效率,减少非计划性停机和能源损失。 年初升级改造后的五号烧结机以配合产能爬坡和快速达产为目标,组织项目梳理,安排热态紧固,以最少检修时间实现尾项清理和现场整改,快速达到设计产能。 优化定修,焦炉运行状态持续稳定 焦炉区域以保障产量和成本为前提,持续提升设备保障能力。通过柔需检修发挥了最大产能,焦炉顺利实现45天的目标计划定修周期,较原周期延长15天。 在组织策略上将四大车大修改为小定修,分散到日常维护中实施,减少了检修费用和备车功能对生产的影响。组织对限制检修的环境进行攻关和改善,重点跟踪焦罐衬板等使用情况,大胆尝试延长检修周期。 针对2A2B焦炉推焦车轨道断裂难题,设备部与炼铁厂提出在线改造技术方案,保证焦炉生产的持续性。改造项目7月份通过验收,目前推焦车运行安全稳定。 梅钢设备部与炼铁厂围绕“以高炉为中心”开展柔需检修工作,在降低故障的同时,紧紧盯住计划检修停机这个潜力点,协同生产减少计划停机检修和休风时间,一点一滴抢出效率,拼出效益,将“保设备状态”提升为“保价值创造”,为梅钢高质量发展注入强劲动力。
