在今年4月份日常改善课题评比中
特钢公司电炉分厂
“提高铁水溜槽使用寿命”项目
获得了第一名的好成绩
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在冶炼过程中,炼铁厂炼制的高温铁水需要通过并水包倾翻至铁水溜槽,由铁水溜槽引流至电炉内进行进一步的冶炼,以便得到成分和温度均合格的钢水。
在实际生产中,电炉分厂发现,2022年2月至9月,电炉铁水溜槽寿命波动较大,平均寿命约为70炉次,整体偏低,造成砌筑次数增多,耐材消耗增大,增加了成本,同时,频繁更换铁水溜槽影响电炉冶炼节奏,增加流程时间进而影响钢坯产出量。
为了提高铁水溜槽使用寿命,保障生产顺行,不断降本增效,电炉分厂迅速作出安排部署,成立专项工作小组,明确了改善目标,从铁水溜槽生命各流程逐步优化。“我们对流程进行梳理,整理出7个主要影响因素,并制定了相应的对策。”电炉分厂炼钢生产管理工程师李亚说,据统计,铁水溜槽基本上是由于溜槽堵塞不利于兑铁水而下线。于是专项小组从这个问题入手,开展了一系列有效措施。

首先,专项小组对入厂铁水温度进行管控,增设了铁水测温枪,明确渣厚测量标准,制作铁水包进厂渣厚、温度记录表。为增强炉长对铁水状况的把握,增设铁水包暗视野监控,防止来厂铁水渣过厚。其次,对并水包的使用次数进行管控,缩短并水包使用频次,同时将并水包残铁回收纳入铁水领行KPI,引导铁水领行工勤换并水包,增加回收残铁的频率。

