“充分挖掘降本空间”“把降本工作做到‘极致’”“每个环节、每个部门都要拿出明确的降本措施”……下半年以来,永钢各部门、各生产单位深挖降本增效潜力、落实落细降本措施,自我加压、挑战极限,全力推动全流程降本增效。
今天,我们走进永钢炼钢二分厂,一起看看他们在降本增效方面下的功夫。
经过对年转炉终渣全铁含量的分析,永钢炼钢二分厂的技术员们发现,相较2020年的15.81%,2021年转炉终渣全铁含量上升了0.31%。转炉终渣全铁含量这一指数的上升,不仅导致生产过程中的合金消耗增多,还加剧了炉况的侵蚀程度,无形中增加了生产成本,给炼钢二分厂的降本增效工作带来了一个难题。

为了尽快解决该问题,在领导的支持下,炼钢工艺工程师郜亮迅速组织形成了以“降低转炉终渣全铁含量”为题的专题小组,联合现场操作工,层层分析,追根溯源,最终找出吹炼枪位偏高、供氧流量偏低、废钢比高拉温度、冷料加入过多导致终点过氧化、终点拉磷,倒炉次数增加五大要因,并针对转炉终渣全铁含量偏高的原因一一制定了对策。
其中,吹炼枪位的高低往往是由操作工依据经验操作,由于没有固定的计算标准,吹炼结果往往不稳定。当吹炼枪位偏高,冲击深度弱;当吹炼枪位偏低,冲击面小,如何得出合适的枪位高度,成了技术员们面临的一大难题。2022年初,技术员们想到可以依托生产大数据,形成标准化公式,这样一切问题便能迎刃而解。于是,在接下来的三个月里,小组成员每日测量金属液面、取样检验分析终渣、计算吹炼枪的绝对距离与相对距离,最终确定了吹炼枪位控制标准,形成了完善的作业流程。

此外,技术人员还对冷料加入量进行了分析,记录生产过程中冷料加入量、终点碳含量,进行分析并形成了一套热量模型。经过改善,现在只需将铁水数据输入该模型,就可以得出所需加入的冷料量。
“经过7个月的改进,转炉终渣全铁含量已完成低于14%的目标,最优达到13.26%。”郜亮表示,目前这一项目已经得到了较好的改善,在降低终渣全铁含量、减少合金消耗的同时,还大大缩减了炉前补炉的时间、降低了炉前操作工的劳动强度。
下一步,永钢炼钢二分厂将继续巩固降本增效的改善成果,优化转炉冶炼操作、提高员工积极性。同时,永钢炼钢二分厂的技术员们也将积极推广本次降本增效的工作经验。
