“充分挖掘降本空间”“把降本工作做到‘极致’”“每个环节、每个部门都要拿出明确的降本措施”……下半年以来,各部门、各生产单位深挖降本增效潜力、落实落细降本措施,自我加压、挑战极限,全力推动全流程降本增效。
今天,我们走进永钢集团轧钢厂线材一分厂,一起看看他们在降本增效方面下的功夫。
近几年来,随着生产工艺及设备的改进,线三车间的轧制速度不断提高,而相对应的后整理盘卷速度提升不明显,导致PF线运行效率与轧制速度不匹配,这成了线材一分厂降本增效路上的一道难题。

“为尽快提升线三车间PF线的运行效率,我们在今年4月份成立了专项小组,开始着手推进项目改善。”永钢集团线材一分厂厂长包遵广说。通过与各岗位操作工的深度讨论分析,专项小组很快将目标锁定在各工位处理速度、通过弯道速度、人工工位速度三方面,再运用麦肯锡逻辑树分析法,将影响因素分层罗列,层层推演,以因果逻辑为线索,在深度与广度上找到问题的关键。
其中最为关键的就是PF线上打包这一过程,盘卷分流进入1#打包机和2#打包机,待打包完成后再次合流,但合流这一过程经常出现一包盘卷在合流岔口前“礼让”近30秒,直到另外一个盘卷优先“出行”。

为改善这一情况,技术员们认真记录等待时长、距离,决定在“岔路”上加上一个停止器点位,经过的盘卷就可以在这一位置提前准备,减少等待时间,提高效率。
此外,盘卷汇合后进入卸卷流程也有类似的问题,经过举一反三、数据分析,组员们在卸卷位前新增设一个信号位,将卸卷前等待位放钩信号提前至新增信号位,减少卸卷等待时间,有效提高了小时卸卷量。经改善,卸卷的小时卸卷量由92包提高到115包。
接下来,永钢集团线材一分厂将持续对PF各个停止器及信号点位进行跟踪改善,进一步提高PF先运行效率,将项目的经验思路推广至永钢集团轧钢厂其他线材车间。
