做钢铁行业高质量发展的示范者,梅钢奋力推进低碳绿色发展,充分调动广大员工对标找差赛一赛的积极性,集聚全员智慧,促进企业生产节能降耗、提质增效。
近日,中国机械冶金建材工会全国委员会与中国钢铁工业协会组织开展的“全国重点大型耗能钢铁生产设备节能降耗对标竞赛”2021年度评审结果发布,梅钢多炉荣获“优胜炉”“创先炉”称号。
梅钢四号450m2烧结机:400m2及以上烧结机“优胜炉”
四号烧结机工序能耗2021年达到国家烧结机能耗标杆水平:提高固体燃料利用率,烧结固耗不断下降;改进工艺,提升烧结矿产质量;通过返生产回收再利用,每月节水约6000吨;采用合适的压点火控制技术与热风烧结技术,降低煤气消耗;通过技术改造提高环冷机密封效果,摸索环冷机速度与烧结机速度的匹配关系,降低了冷却电耗,使蒸汽回收量提升约25%、处于全国领先水平。

2022年,四号烧结机通过增加高炉灰使用、低温烟气余热回收改造、余热锅炉提压改造等,有望进一步减少废气排放,并进一步降低能耗水平。
梅钢四号3200m3高炉:3000m3(含)~4000m3高炉“优胜炉”
四号高炉2021年以稳定生产、降本增效为目标,各项经济技术指标持续优化,喷煤比不断提升,在经历两次封炉的情况下工序能耗依然受控。

2022年以来,四号高炉继续以高炉稳定为中心,在使用经济炉料的情况下,不断提高目标、挑战历史、突破自我。高标准、严要求,保持高炉燃料比相对稳定;探索高富氧冶炼技术,高炉稳定性不断提高;团队协作,更新操作理念,尝试大风量、高富氧、高负荷的操作模式,在挑战中成长,高炉平均风量提高2.6%,富氧用量提高2%。
梅钢五号4070m3高炉:4000m3及以上高炉“创先炉”
五号高炉聚焦生产效率的释放和经济技术指标的改善,自我加压,刀刃向内,日常加强作业管理,重点把控高炉的原燃料输入,强调标准化作业;强化渣铁排放,动态调整开铁口时间,控制好铁水流速与生产效率的匹配,2021年高炉效率及煤比指标取得突破。

2022年以来,五号高炉按照“三降两增”工作要求,围绕炉料降本,以“经济炉料”替代“精细炉料”,降低了渣比,减少了燃料消耗,焦比同比降低3%。
梅钢五号250吨转炉:200吨及以上转炉“优胜炉”
炼钢厂持续推进节能降碳和成本改善工作,继四号转炉连续两年获得全国大型高耗能钢铁生产设备节能降耗减排对标竞赛“优胜炉”“创先炉”称号,五号转炉2021年再获全国大型高耗能钢铁生产设备节能降耗减排对标竞赛“优胜炉”称号。

炼钢厂细剖能耗数据,源头治理,开源节流,加大余能回收,借助项目改善、工艺优化、基础管理提升等措施,推进转炉工序能源精细化管理。2021年,五号转炉吨钢焦炉煤气、电、氧气、氮气消耗分别比上年降低13.33%、3.48%、1.60%、5.51%,转炉煤气、蒸汽回收量分别提高了2.06%、1.88%,工序能耗降低了1.11 kgce/t。

2022年,炼钢厂瞄准中国宝武转炉工序能耗对标目标,区域协同攻关,对各项能源介质消耗各个击破,以求持续改善。
年初策划形成极致能耗管控方案,落实技术改造、工艺优化等措施,定点定人定时间认真推进。倡导高效极致生产组织模式,推行能源日管控模式,狠抓日常管理细节;针对余能回收项目,以转炉煤气应收尽收、蒸汽最大量外送为原则开展技术攻关;对消耗类能源项目,重点解决氮气、电、焦炉煤气消耗的管控难点、痛点问题。1-7月,炼钢工序能耗比去年下降了1.37kgce/t,吨钢能源成本下降22.5%。在中国宝武工序对标劳动竞赛中,一、二季度,梅钢二转炉蝉联中国宝武季度转炉“极致能效”冠军,工序能耗连续5个月保持-30kgce/t以下水平。
