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柳钢2650m³高炉两次突发停电事故快速恢复实践

2026-05-22 15:27:35

来源:中国炼铁网

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汪玉华 许正国 李大明 潘小晨 邱未名

柳州钢铁股份有限公司

    柳钢炼铁总厂2650m³高炉在高煤比重负荷下,2024年下半年两个月内发生两次突发停电事故,造成部分风口灌渣、灌煤,通过休风后及时处理灌渣、灌煤风口,对大沟、撇渣器进行保温,做足复风前准备工作,精细高效进行参数控制,实现高炉快速恢复。

关键词  高炉  煤比   风口  

柳钢2650m³高炉于202326日完成炉缸大修投产,设计30个风口,风口直径120mm,长度560mm3个铁口,采用薄壁炉衬,6-8层为铜冷却壁,炉渣采用因巴法水处理。2024年高炉在重负荷高煤比下,两次突发停电造成大面积停电,两次停电造成风机跳闸后拨风均未有效启动,高炉风口出现不同程度的灌渣、灌煤,经过休风抢修风口,精细高效复风操作,高炉实现快速恢复。

1第一次突发停电事故经过及处理过程

202482321:101#35KV站因送2#主变造成高炉上料系统停电,在上料系统检查送电过程中逐步减风减氧控料线,21:18高炉风机跳闸、炉前停电、渣粒化停电,风机跳闸后拨风未自动投入,风量快速降为0,造成18-22#5个吹管后段灌渣,2分钟后手动拨风成功,拨风风压0.07Mpa风量8m³/h,拨风后继续加强渣铁排放,因协调拨风情况下的休风方式,高炉慢风110分钟,期间上料用电恢复,加净焦1批约14.5t,高炉于2310休风,更换3个漏水小套和处理5个灌渣吹管,8241:08处理好风口送风,无计划休风1小时45分钟。

突发停电事故前煤比180kg/t左右,负荷4.90左右,炉况保持稳定顺行,压量关系宽松,压差165kpa左右,铁水炉温合适,Si0.4%左右,热量1510℃左右,因钢材市场不好,高炉控产保持日产量在7050t/d左右(见表1)。

休风前一周的平均主参数及生产指标情况

产量/t

燃料比/kg/t

煤比/kg/t

焦比/kg/t

负荷

富氧/m³/h

风量万(m³/h

风压/MPa

顶压/kpa

7064

529.4

177

348.7

4.7

16939

30.15

0.396

235

824108分复风,全风口送风,风温使用1020℃,由于休风前慢风时间比较久,复风后料线6米,批重由70.6t退至65.6t,负荷3.80,装料制度矿石整体退焦炭整体退,中心焦10°用回3圈加强中心气流疏导(K35533330226.4122.9110326.41P34332330328226),复风后压量关系平稳宽松,送风后料走,没有塌料,1:20加风至0.15Mpa风量15万,1:24加风至0.25Mpa风量25,1:30加风至0.30Mpa,风量23.5m³/h维持赶料,1:32喷煤5t/h1:40煤喷至30t/h,富氧4000m³/h1:54喷煤35t/h,因料线深赶料久,2:00加净焦1批,2:30喷煤42t2:35料线赶到2.5米,赶料用了1个半小时,至2:40赶上料线,负荷加至4.2,扩批重至67t4:00负荷加到4.22,用回正常装料制度K38536333229.4125.9110329.41P383363343222302

装料制度及负荷调整过程

时间

负荷

批重t

装料制度

1:24

3.82

65

K35533330226.4122.9110322.91P343323303282262

2:10

3.82

65

K36534331227.4123.9110323.91P353333313292272

2:40

4.02

67

K37535332228.4124.9110324.91P363343323302282

3:00

4.02

67

K38536333229.4125.9110325.91P373353333312292

3:53

4.22

67

K38536333229.4125.9110325.91P383363343322302

4:42

4.35

69

K38536333229.4125.9110325.91P383363343322302

6:36

4.42

69

K38536333229.4125.9110325.91P383363343322302

8:12

4.67

69

K38536333229.4125.9110225.91P383363343322302

9:19

4.75

70.666

K38536333229.4125.9110225.91P383363343322302

10:15

4.75

70.666

K35533330226.4122.9110322.91P343323303282262

第二次突发停电事故经过及处理过程

202410164:03,因动力厂外部电网波动引起2#炉风机跳闸,渣粒化停电,同样因风机跳闸后拨风系统没有自动拨风,风量快速降为08分钟后手动拨风风压0.1Mpa,风量7m³/h,于4:40休风处理风口,事故造成7#23#2个风口风口灌渣,其他风口灌有大量煤粉,北面渣粒化转鼓进红渣结渣,处理风口用时大约2.5h,因风机变频器故障处理耗时久,于1219送风,本次无计划休风7小时39分钟。

突发停电事故前高炉煤比190kg/t左右,负荷5.05左右,炉况稳定顺行,压量关系对称,压差170kpa左右,水温差保持在3-4℃炉型稳定,走料顺畅均匀,渣铁流动性好,铁水炉温0.35-0.4%左右,热量1505℃左右,日产量7500t/d左右(见表1)。

休风前一周的平均主参数及生产指标情况

产量/t

燃料比/kg/t

煤比/kg/t

焦比/kg/t

负荷

富氧/m³/h

风量万(m³/h

风压/MPa

顶压/kpa

7529

523.0

186

333.4

5.0

21661

31.08

0.405

235

休风后因处理风机故障,确认短时间不具备复风条件,16日上午9点软水流量由6000 m³/h控至4000 m³/h,减少热量损失。101612:19分送风,风温1100℃,料线4.5米,负荷用4.0,加净焦2批(约29t),批重由75.6t退至69.6t,装料制度矿石焦炭整体退赶料(K36534331227.4123.9110327.41P36334332330228),送风后压量关系比较对称,送风后料走没有塌料,1237加风至0.15Mpa,风量17m³/h1243加风至0.25Mpa,风量23.6万,喷煤10t/h12:47加风至0.30Mpa,风量26万,喷煤30t/h12:55加风至0.33Mpa,风量28万,开始富氧,逐步加到9000m³/h13:00加风至0.36Mpa,风量28.5万,喷煤50t/h,富氧1500013:15喷煤60t/h,富氧16000,此时赶上料线,13:38用回正常装料制度K38536333229.4125.9110329.41P38336334322230 

装料制度及负荷调整过程

时间

负荷

批重/t

装料制度

12:18

4.0

69.666

K36534331227.4123.9110327.41P36334332330227.92

12:55

4.0

69.66

K37535332228.4124.9110328.41P37335333331228.92

14:00

4.3

69.666

K38536333229.4125.9110329.41P38336334332229.92

14:16

4.6

71.666

K38536333229.4125.9110329.41P38336334332229.92

15:26

4.8

73.666

K38536333229.4125.9110329.41P38336334332229.92

18:08

4.9

73.666

K38536333229.4125.9110329.41P38336334332229.92

23:44

4.95

73.666

K38536333229.4125.9110329.41P38336334332229.92

两次突发停电处理过程对比

由于高炉冶炼周期长,如果依靠复风料加热炉缸所需时间过于漫长,两次复风方案中高炉决定如果压量关系允许的前提下,采取尽早富氧喷煤、使用高风温等措施提温,来快速加热亏热严重的炉缸。因此,高炉不再需要加入大量附加焦。因为在采取强提温后,如果再加人大量焦炭,会造成提温过度,炉温过高,反而影响顺行。1

3.1 炉况顺行程度良好

两次休风前高炉均采用矿焦同角差38°装料制度(K38536333229.4125.9110329.41P38336334322230),两道气流稳定,保持良好的炉况,煤比达到180kg/t以上,负荷4.90以上,停电前高炉处于出铁状态,在风机跳闸没有拨风的情况下,只有少部分风口灌渣,说明高炉炉缸活跃,保持较好的工作状态。

3.2 少加净焦,多退负荷

添加复风料的原则是减少集中加焦,主要调整焦炭负荷补充热量,避免集中加焦下达后造成生铁含硅大幅升高和波动2-3,有利于加快后期的炉况恢复。两次复风均集中加2批净焦,第一次复风负荷选择3.82,经过复风后参数及炉温回升情况判断,炉况可以快速接受喷煤和风温,所以第二次选择更高的4.0负荷送风。

3.3 复风快速富氧喷煤,使用高风温

两次无计划休风复风后压量关系对称,快速加风料走后快速富氧喷煤,尽量使用高风温,相关操作参数见表5。相比第一次恢复过程,第二次恢复在操作上更加高效。主要体现在:送风后热风温度使用1100℃,相较第一次送风提高了80℃,而且提风温速度更快;第二次送风风压0.25Mpa开始喷煤时间上更加提前;第二小时便达到正常煤量。通过第一次送风后得知,在目前生产状态下,高炉炉缸蓄热水平较好,在两次休风均加2批净焦恢复的情况下,第二次送风后风温使用更高、喷煤更早,所以加负荷更加快速,只用了3个多小时负荷便加至4.80

两次复风部分操作参数对比

送风后/h

冷风流量/(万m³/h

热风压力/Mpa

热风温度/

富氧流量/m³/h

喷煤量/t/h

8

10

8

10

8

10

8

10

8

10

1

18.87

14.51

0.249

0.216

1062

1086

0

1573

12

10

2

26.71

31.07

0.324

0.393

1096

1175

4340

17496

37

58

3

29.31

31.55

0.361

0.398

1120

1188

8451

19941

42

60

4

30.35

31.52

0.381

0.404

1131

1204

12023

20716

42

60

5

30.55

30.73

0.38

0.413

1111

1192

12886

20738

44

55

6

30.47

30.65

0.389

0.414

1190

1152

14250

20127

44

55

7

30.7

30.51

0.397

0.411

1139

1148

15238

20511

44

55

8

30.99

31.02

0.394

0.404

1144

1181

16740

21362

45

56

3.4 生铁含硅量水平

8月份突发停电休风时间只有两个多小时,但休风前低风压慢风了近2小时,10月份突发停电长时间休风7个多小时。两次休风前铁水含硅0.4%左右,复风后第一炉铁水初始硅在0.4%左右,随着出铁进行,硅下跌至0.25%左右,但铁水物理热基本保持1450℃左右,4小时左右,风温及喷煤反应,炉温均开始回升(见表6)。综合来看,两次复风后低炉温时间非常短,铁水均保持较好的流动性,说明炉缸热储备水平较好。从具体操作来看,第二次复风喷煤更早、风温使用更高,所以炉温回升速度更快,炉温水平更好。

两次复风铁水成分对比

时间h

824日送风后

1016日送风后

物理热/

Si/%

物理热/

Si/%

1h

1464

0.48

1459

0.47

2h

1452

0.39

1469

0.35

3h

1449

0.3

1481

0.33

4h

1452

0.36

1487

0.28

5h

1465

0.23

1508

0.24

6h

1475

0.65

1531

0.5

7h

1492

0.5

1533

0.65

8h

1520

0.72

1542

0.9

9h

1513

0.79

1538

0.79

3.5 炉前出铁情况

无计划休风后,炉内堆积大量的凉渣铁,加上复风后为了尽早提升炉温,短时间内存在过量喷煤,会使软熔带焦窗变薄、下部压差升高、恶化炉缸透气和透液性,因此应组织好炉前工作,及时出净渣铁4-5。两次突发停电休风均为无计划休风,第一次休风时间较短,但慢风时间长,第二次休风时间长。休风前出渣铁尚可,有少部分风口灌渣,说明炉缸内滞留有一定量渣铁,复风后尽快排出冷渣铁也是首要任务,送风约30分钟开铁口出铁。8月份突发停电休风时间短,炉前出铁压力不大,采取正常交叉出铁。10月份突发停电休风7个多小时,炉前大沟未出铁有8个多小时,存在一定风险,采取交叉重叠出铁的方式进行,利于两边铁水沟保温,开1号铁口出铁约300t,视渣铁流动性较好,开3号铁口,堵1号铁口保温。

结语

1柳钢2650m³高炉两次突发停电事故前,高炉处于良好的生产状态,在风机跳闸没有拨风的情况下仅有少部分风口灌渣,说明炉缸工作状态良好,这是高炉能够快速恢复的基础。

2高炉休风后,快速处理了灌渣、灌煤的风口,确保送风后高炉正常送风喷煤,利于快速恢复炉温。复风前制定了详细的复风计划,炉前工作准备充分,高炉主沟提前加高大沟两边,拦好红渣线,用煤气火烘烤撇渣器保温,预备挖掘机辅助,利于后续及时出好渣铁。

3高炉的长期无计划休风,休风前无法集中加焦并减轻焦炭负荷复风后根据高炉实际状况加焦净2批,后续根据炉温回升及压量关系情况,逐步回调负荷,避免净焦下达后造成炉温大幅反弹,影响高炉顺行。

4复风后视压量关系良好,快速加风、快速富氧喷煤,使用较高的热风温度,使得炉温快速回升。通过不断总结经验,第二次复风在操作上更加精进、高效。

参考文献

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[2] 马金芳,贾国利关于高炉低硅冶炼的探讨[J]. 中国冶金,2008,18(9):31-35 

[3] 李凤臣,刘二浩,修鹤,李立芬.承钢2500m³高炉无计划长期休风的快速复风操作[J].炼铁,2017,36(1):32-34

[4] 郭新超.莱钢3200m³高炉无计划休风操作实践[J].山东冶金,2015,37(1):1-3

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