孙本科
摘 要:在中国钢铁行业面临产能过剩与环保约束双重压力的背景下,低硅冶炼与高煤比喷吹成为高炉炼铁降本增效的关键技术路径。本文基于硅还原热力学与动力学理论,系统分析了低硅冶炼的实现机理,并结合济钢、莱钢、富伦等钢铁企业的生产实践,阐述了高炉操作制度优化、原燃料管理、造渣制度调整等方面的技术措施。研究表明,通过精料技术、高风温、高富氧、高顶压与高煤比的协同应用,可将铁水[Si]稳定控制在0.25%-0.35%区间,煤比提升至165-175kg/t以上,综合焦比降低40-50kg/t,实现显著的经济效益与社会效益。
关键词:高炉;低硅冶炼;高煤比;协同技术;降本增效
1 引言
中国钢铁行业经过数十年的快速发展,已建立起全球最完整的生产体系,年产量连续多年位居世界首位。然而,产能过剩与环境污染的双重压力日益凸显,国内外市场竞争日趋激烈。“双碳”目标的提出,更对钢铁这一高能耗、高排放行业提出了严峻挑战。降低生产成本、减少碳排放,已成为企业生存与发展的必由之路。
高炉炼铁作为钢铁生产流程中的能耗与排放大户,其技术革新对整个行业的绿色转型具有举足轻重的作用。低硅冶炼通过降低铁水中的硅含量,不仅能为转炉炼钢提供优质原料、减少造渣剂消耗,更能显著降低高炉燃料比、提升产量。与此同时,高煤比喷吹技术利用价格相对低廉的煤粉替代部分焦炭,是降低炼铁成本的有效手段。然而,如何在保持炉缸活跃、铁水温度充足的前提下,实现低硅冶炼与高煤比喷吹的协同运行,是摆在炼铁工作者面前的重要课题。
本文将从理论分析与生产实践两个维度,系统探讨低硅冶炼与高煤比协同技术的实现路径,以期为国内钢铁企业的技术升级提供参考。
2 低硅冶炼与高煤比协同的理论基础
2.1 硅还原的热力学与动力学机理
高炉中铁水中硅的来源主要是焦炭灰分和矿石中的SiO₂。硅的还原是一个逐级进行的过程:首先,焦炭灰分或炉渣中的SiO₂与碳反应生成气态SiO;随后,SiO随煤气流上升,被下落的铁滴吸收并与铁水中的碳发生还原反应,最终生成[Si]。其反应方程式如下:
SiO₂(s) + C(s) = SiO(g) + CO(g) (1)
SiO(g) + [C] = [Si] + CO(g) (2)
SiO₂(s) + 2C(s) = [Si] + 2CO(g) (3)
从热力学角度分析,硅的还原反应是强吸热过程。因此,降低反应区域的温度、提高CO分压、降低SiO₂的活度,均有利于抑制硅的还原。从动力学角度,缩短SiO气体与铁滴的接触时间、减少反应界面面积,同样可降低铁水硅含量。
值得注意的是,在风口回旋区,高温条件下还原进入铁水的硅,在铁滴穿越渣层时会部分重新氧化。这一过程可用下式表示:
[Si] + 2FeO = SiO₂ + 2[Fe] (4)
该反应为放热反应,可提高铁水物理热,这正是“低硅高温铁水”得以实现的理论依据。基于上述机理,实现低硅冶炼的三个主要途径是:降低硅源输入、缩短滴落带高度、提高炉渣氧化性。
2.2 高煤比条件下硅行为的变化特征
高煤比喷吹对炉内硅的还原行为产生两方面影响。一方面,煤粉中的碳氢化合物燃烧产生大量H₂,H₂的导热性优于CO,可改善炉料加热条件;另一方面,大量喷煤会导致理论燃烧温度下降,风口前局部温度降低。根据硅还原的吸热特性,这一变化有利于抑制SiO的生成。
然而,高煤比操作也会带来新的挑战。煤粉灰分中含有相当数量的SiO₂,且煤灰与碳的接触比焦炭更为紧密,反应活性更高,这在一定程度上增加了硅的还原风险。研究表明,焦炭灰分中SiO₂的活度是炉渣中SiO₂活度的10-20倍。因此,高煤比条件下实施低硅冶炼,对煤粉质量的选择和操作制度的配合提出了更高要求。
2.3 低硅与高煤比的耦合机制
从系统工程角度看,低硅冶炼与高煤比喷吹存在内在的耦合关系。提高煤比意味着降低焦比,而焦炭灰分是硅的主要来源之一,因此降低焦比本身有利于减少硅的还原。同时,高煤比往往伴随着高富氧、高风温等强化手段,这些措施通过改变炉内温度场和CO分压,为低硅冶炼创造了有利条件。
研究表明,富氧率每提高1%,铁水w(Si)可降低约0.02-0.03个百分点。其机理在于:富氧提高了煤气中CO分压,抑制了反应(3)的进行;同时,富氧使理论燃烧温度升高,增强了炉缸热状态,但因滴落带高度降低,硅还原反应时间缩短,综合效果仍有利于降硅。
3 低硅冶炼与高煤比协同的关键技术
3.1 精料技术:协同运行的基础
精料是高炉炼铁的基石,也是实现低硅与高煤比协同的前提条件。根据济钢、莱钢的生产经验,高熟料比(>95%)与优质焦炭是成功的关键因素。
(1)焦炭质量控制
焦炭在高炉中不仅提供热量和还原剂,更承担着料柱骨架的核心功能。高煤比条件下,焦炭层减薄,其骨架作用更为突出。莱钢3200m³高炉的实践表明,焦炭M25需大于88%、M10小于7%、CSR大于65%、CRI小于25%,方可满足高强度冶炼需求。济钢350m³高炉通过优化配煤技术,将焦炭灰分控制在12.5%以下,灰分中SiO₂含量降低5-8个百分点,为低硅冶炼创造了原料条件。
(2)烧结矿优化
烧结矿作为高炉的主要含铁原料,其质量直接影响炉内成渣过程和透气性。低硅烧结技术的应用,从源头降低了硅的输入。莱钢进行的低硅烧结试验表明:将烧结矿w(SiO₂)由5.2%降至4.5%,配合适宜的MgO/Al₂O₃比(0.60-0.70)在保证烧结矿强度的前提下,可使高炉入炉硅负荷降低8%-10%。
(3)煤粉选择与制备
高煤比条件下,煤粉质量直接关系到喷吹效果和炉况稳定。富伦炼铁厂的生产实践显示,喷吹煤粉的灰分应控制在11%以下,挥发分在18%-25%之间,-200目细度>75%,水分<1.5%。混合喷吹烟煤与无烟煤的比例通常为3:7至4:6,可兼顾燃烧性能与安全性。
3.2 操作制度优化:协同的实现手段
(1)高风温与高富氧
提高风温是降低焦比、提高煤比的有效手段。风温每提高100℃,可降低焦比15-20kg/t。莱钢3200m³高炉通过热风炉系统改造,将风温稳定在1200℃以上,为高煤比操作提供了充足的热量补偿。
富氧不仅能提高产量,更是抑制硅还原的有效手段。济钢1750m³高炉的实践数据显示:富氧率由2.5%提升至4.0%,铁水w(Si)由0.45%降至0.32%,同时允许煤比提高10-15kg/t。富氧与高煤比的配合,实现了“以氧代焦、以煤代焦”的双重效益。
(2)高压操作
提高炉顶压力可延长煤气在炉内的停留时间,改善间接还原,同时提高CO分压抑制硅还原。富伦1250m³高炉将顶压由160kPa提高至185kPa后,煤气利用率提升2-3个百分点,铁水w(Si)降低0.06%,燃料比下降8kg/t。
(3)大矿批与合理气流分布
扩大矿批可稳定料层结构,减少塌料和管道气流,改善煤气利用率。济钢1750m³高炉将矿批由48t逐步扩大至56t,煤气利用率由45.5%提升至47.8%,综合焦比降低12kg/t。同时,通过调整装料制度(如增加中心焦量、调整矿石平台宽度),形成“中心畅通、边缘适当抑制”的气流分布模式,可有效降低滴落带高度,减少硅还原反应时间。
3.3 造渣制度优化:兼顾脱硫与降硅
低硅冶炼的核心难题在于:如何在降低铁水硅含量的同时,保证脱硫能力和铁水物理热。造渣制度的优化是破解这一矛盾的关键。
提高炉渣碱度(二元碱度R=CaO/SiO₂由1.10提升至1.20-1.25),可促进铁水中[Si]在渣铁界面的再氧化,这是实现“低硅高温”的理论基础。然而,碱度过高会增大炉渣黏度,影响脱硫动力学条件。因此,需在碱度、镁铝比、流动性之间寻求平衡。
实践经验表明,渣中w(MgO)控制在8%-10%、w(Al₂O₃)控制在14%-16%、镁铝比0.60-0.65较为适宜。莱钢的工业试验显示,按此标准控制炉渣成分,在铁水w(Si)=0.25%的条件下,脱硫效率仍可达85%以上,铁水w(S)稳定在0.020%-0.025%。
3.4 高煤比喷吹的技术要点
实现高煤比(>170kg/t)需把握以下技术要点:
(1)理论燃烧温度控制
煤粉在风口前燃烧需要吸收热量,大量喷煤会导致理论燃烧温度下降。研究表明,理论燃烧温度低于2100℃时,煤粉燃烧率显著降低,未燃煤粉增多,影响料柱透气性。通过富氧(提高氧过剩系数)、高风温(提高入炉热量)可补偿温度损失,维持适宜的理论燃烧温度(2100-2250℃)。
(2)煤粉燃烧动力学条件
煤粉在风口前的停留时间极短(约0.01-0.03秒),提高燃烧效率是高煤比的关键。富伦炼铁厂通过优化喷煤枪角度(与直吹管夹角15-20°)、提高煤粉细度(-200目>75%)、提高富氧率(>3.5%),将煤粉燃烧率提升至85%以上。
(3)透气性管理
煤比提高后,未燃煤粉量增加,可能恶化料柱透气性。通过提高顶压、改善矿石粒度组成(<5mm粉末控制在5%以下)、适度发展中心气流,可缓解透气性恶化趋势。
4 典型企业生产实践案例
4.1 济钢低硅冶炼与高煤比协同实践
济南钢铁集团作为山东省重要的钢铁生产基地,在低硅冶炼与高煤比技术领域积累了丰富经验。济钢1750m³高炉于2011-2012年开展了系统的降硅提煤技术攻关。
(1)原料优化措施
攻关前,该高炉铁水[Si]维持在0.40%-0.50%,煤比145kg/t,燃料比545kg/t。首先从精料入手:将烧结矿w(SiO₂)由6.0%降至5.0%,同时将MgO含量控制在2.2%-2.5%;焦炭灰分由12.8%降至12.0%,M25由89.5%提升至91.2%。原料条件的改善,为后续操作调整奠定了基础。
(2)操作制度调整
高炉操作实施“四提高、一扩大”策略:提高风温(由1150℃提至1210℃)、提高富氧率(由2.8%提至4.2%)、提高顶压(由160kPa提至185kPa)、提高煤比(由145kg/t逐步提至168kg/t)、扩大矿批(由48t陆续扩至58t)。
(3)实施效果
历经6个月的技术攻关,该高炉铁水[Si]由0.45%降至0.26%,硅偏差控制在0.25%±0.05%;煤比由145kg/t提升至168kg/t;焦比由378kg/t降至345kg/t;综合焦比由540kg/t降至505kg/t;利用系数由2.45t/(m³·d)提升至2.68t/(m³·d)。年经济效益测算显示:焦炭节约3.2万吨、煤粉用量增加但成本整体下降、铁水增产5.8万吨,综合年创效逾8000万元。
4.2 莱钢大型高炉低硅冶炼实践
莱钢3200m³大型高炉是国内较早实现低硅冶炼与高煤比协同的现代化高炉之一。
(1)炉缸活性管理
大型高炉对炉况波动更为敏感。莱钢建立了以“炉芯温度”为核心的炉缸活性监测体系,将炉芯温度控制在450-550℃区间。当炉芯温度下降时,及时提高炉温、增加中心焦量以恢复活性。这一管理措施的贯彻,使得在铁水[Si]降至0.23%时,炉缸工作依然均匀活跃。
(2)煤粉混喷技术
莱钢采用烟煤与无烟煤混合喷吹工艺(烟煤比例30%-40%),并配加5%-8%的兰炭粉,有效降低了喷吹成本。通过优化磨机参数,将煤粉细度控制在-200目筛余<8%,水分<1.2%,确保煤粉在风口前充分燃烧。
(3)渣系优化
针对低硅冶炼对脱硫能力的影响,莱钢将炉渣二元碱度由1.15提升至1.25,MgO含量控制在9.5%-10.5%,Al₂O₃含量14.5%-15.5%。在此渣系条件下,铁水物理热始终维持在1480-1500℃,脱硫效率稳定在88%以上。
(4)实施效果
经过两年的持续优化,莱钢3200m³高炉实现了铁水[Si]=0.22%-0.26%、煤比165-175kg/t、燃料比505-515kg/t的稳定运行,综合指标达到国内同类型高炉先进水平。
4.3 富伦炼铁厂增煤降硅技术应用
富伦炼铁厂1250m³高炉在资源条件相对一般的背景下,走出了一条适合自身实际的低硅冶炼与高煤比协同之路。
(1)应对原燃料波动的对策
受市场因素影响,富伦高炉入炉焦炭质量时有波动。为此,该厂建立了“超前预判-动态调整”机制:当焦炭质量下滑时,适当降低煤比(由160kg/t降至150kg/t)、提高焦炭负荷、控制冶炼强度,待炉况稳定后再逐步恢复喷吹量。这种柔性操作模式有效降低了原燃料波动对炉况的冲击。
(2)出铁管理优化
低硅冶炼条件下,铁水流动性增强,对出铁管理提出更高要求。通过缩小出铁间隔(由20min缩至15min)、增加铁口维护频次、优化配罐模式(“4+4”模式),确保渣铁及时排净,避免了炉缸积存对透气性的影响。
(3)取得成效
2023年下半年,富伦1250m³高炉铁水[Si]由0.38%降至0.28%,煤比由148kg/t提升至162kg/t,燃料比由538kg/t降至518kg/t,年创效逾3000万元。
4.4 其他企业技术经济指标对比
综合国内典型企业的生产实绩,低硅冶炼与高煤比协同技术的应用效果如表1所示。
5 技术经济分析
5.1 经济效益测算
低硅冶炼与高煤比协同技术的经济效益主要来自三个方面:
(1)燃料成本节约
以济钢1750m³高炉为例,实施协同技术后,焦比由378kg/t降至345kg/t(降低33kg/t),煤比由145kg/t升至168kg/t(增加23kg/t)。按焦炭价格2500元/t、煤粉价格1200元/t计算,吨铁燃料成本变化为:-33×2.5 + 23×1.2 = -82.5 + 27.6 = -54.9元/t。年产量按150万t计,年节约燃料成本约8235万元。
(2)产量提升效益
利用系数由2.45t/(m³·d)提升至2.68t/(m³·d),年增产约12万吨。按吨铁利润200元计,年增效2400万元。
(3)炼钢工序效益
低硅铁水用于转炉炼钢,可减少造渣剂消耗5-8kg/t、缩短吹炼时间、提高钢水收得率,吨钢综合效益约15-20元。按铁水全部用于炼钢计,年创效2250-3000万元。
三项合计,济钢1750m³高炉年综合效益约1.3亿元。莱钢3200m³高炉的效益分析显示,仅燃料成本一项,年节约就超过1亿元。
5.2 社会效益与碳减排贡献
低硅冶炼与高煤比协同对碳减排的贡献显著。按焦比降低33kg/t、煤比增加23kg/t计算,吨铁CO₂排放变化为:ΔCO₂ = (-33×0.85 + 23×0.67)×44/12 ≈ (-28.05 + 15.41)×3.667 = -46.4kg/t(以CO₂计)。年产量150万吨,年减排CO₂约7万吨。
若考虑低硅冶炼对炼钢工序的减排贡献(减少石灰烧成CO₂排放),综合减排效果更为可观。这与国家“双碳”战略高度契合,是企业承担社会责任的具体体现。
6 结论
(1)低硅冶炼与高煤比喷吹存在内在耦合机制:高煤比降低焦比从而减少硅源输入,而高富氧、高风温等配套措施形成的温度场与气氛条件有利于抑制硅还原,二者可协同实现“降硅增煤、减焦增效”的目标。
(2)精料是协同技术成功的前提。高熟料比(>95%)、优质焦炭(M25>88%、CSR>60%)、低硅烧结(w(SiO₂)<5.8%)以及高品质煤粉(灰分<11%、细度>75%)构成原料保障体系。
(3)操作优化是协同目标的实现手段。高风温(>1200℃)、高富氧(3.5%-4.5%)、高顶压(>180kPa)、大矿批的“三高一扩大”策略,为低硅高煤比运行提供技术支撑。
(4)造渣制度是平衡“低硅”与“高温”“脱硫”的关键。适宜的碱度(R=1.20-1.25)、镁铝比(0.60-0.70)及MgO含量(8%-10%),可在铁水w(Si)=0.25%条件下保证脱硫率和铁水物理热。
(5)济钢、莱钢、富伦等企业的生产实践表明,协同技术可使铁水w(Si)稳定在0.25%-0.30%、煤比提升至160-170kg/t、燃料比降至505-520kg/t,综合创效显著,且具有可观的碳减排效益,具有推广应用价值。
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