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邯钢新区1#高炉风口破损治理

2026-05-06 16:12:54

来源:晋钢控股集团

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王志磊,卢光辉,徐俊杰,邵久刚

(河钢邯钢公司新区,河北邯郸056015)




摘要

邯钢新区1#高炉有效容积3200m3,2023年3月点火投产。由于原燃料变差以及限产后高炉调剂不及时,高炉出现风口频繁损坏的现象,2023年11月初,高炉共损坏风口20多个,高炉通过对坏风口、风口质量及炉况进行分析,即坚持恢复产量改善指标,通过调整布料制度,优化炉前热制度和出铁制度,以及对送风制度进行调剂,使高炉坏风口现象消除,高炉主要技术经济指标恢复到正常水平。

关键词:高炉;风口;破损;治理;制度

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引言

邯钢新区1#高炉有效容积3200m320233月开炉高炉设计矮胖型炉型软水循环密闭冷却系统,串罐炉顶,重力除尘+干法布袋除尘,TRT发电,配备了3座旋切式顶燃式热风炉,热风炉废气采用固定床脱硫和SCR脱硝技术进行处理,各产尘点配备了相应的环境除尘器采取岗位集中办公模铁钢界面采用了汽运铁水运输一罐到底1在设计阶段结合邯钢老区生产实际进行了优化,如高热负荷区域采用铜钢复合冷却壁,矿槽一列式布置合理降低矿槽仓容比等同时也采用煤气精脱硫炉顶煤气全回收高炉富氢喷吹炉休风煤气零排放等新技术高炉投产后结合自身的特点采取相应的上下部制度高炉长期稳定达到了低燃料比低成本冶炼的效果

2023年5月由于原燃料变化以及频繁的限产、提产,为了完成基本产量强行控风控氧,高炉出现风口损坏的现象202311月逐步加剧,高炉共损坏风口20多个,高炉通过对风口损坏情况高炉炉况及原燃料变化等进行分析坚持恢复产量改善指标又通过调整布料制度化炉前热制度和出铁制度2以及对送风制度的调剂,使高炉坏风口现象消除高炉主要技术经济指标恢复到正常水平

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高炉风口损坏情况及背景

1.1风口侵蚀情况

2023年5月到11月,仅仅6个月高炉损坏风口23个。其中14个风口为上部,风口损坏情况图见图1和图2,熔损部位有风口前端上部,一般因高炉发生崩料、气流等炉况顺行恶化时引起风口局部热流密度突然增加,或者炉内高温液态熔融物下落于风口表面时,将导致风口前端上部发生熔损[3]。2023年10月8日至11月10日高炉气流稳定性差,风口上端烧损有7个风口主要集中在这段时间。

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风口损坏情况图见图3、图4情况,5个为焊缝开裂,开裂一般为短期风口前端热应力变化大导致;1个为下部侵蚀,3个为前端磨损。

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1.2高炉冶炼背景

2023年3月高炉投产后,考虑焦化产能及物流运输等不确定性因素,高炉产量计划7600t/d,到2023年7月逐步提产到8300t;2023年9月焦化第二座焦炉投产,高炉逐步提产到9000t以上;2023年9月底扩风口,更换8个风口,其中风口为643×120mm风口全部调整为643×130mm风口。高炉产量继续攻关9500t以上。

高炉扩风口面积后,高炉标准风速及动能变化图见图5。由于环保限产及原燃料变差等原因,风量没有相应提高,标准风速及鼓风动能降低,实际回旋区变短,造成破碎焦炭及未燃煤粉对风口前端磨损加剧,造成风口损坏漏水。

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高炉风口频繁损坏原因分析

2.1高炉主要参数情况

高炉操作参数见表1,由表1看出,高炉为加风提产,2023年9月底扩风口面积,10月份风量、产量提升明显,11月以后,由于环保限产等原因,高炉产量基本稳定到8400t水平,风氧始终都是控制状态,11月压量关系可以,后由于长期控产,风量逐渐萎缩,压量关系逐步趋紧。

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2.2高炉坏风口当日主要操作情况

高炉坏风口主要参数见表2,由表2看出,坏风口时高炉水温差普遍比正常时略高。高炉原燃料变化是引起水温差变化的主要原因,坏风口时基本处于减焦比指标攻关过程中;炉温和出铁波动也是重要原因之一。2023年8月,邯钢华丰2号焦炉投产,焦炭处于试生产阶段,焦炭质量偏差,没能满足高炉进一步强化改善指标需求。

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2.3高炉布料制度变化

9月休风后,高炉处于加矿批、减焦比过程中,通过布料实验找准了布料角度,边缘角度42°±0.5°。2.0~3.5℃左右,炉况稳定性增强,煤气利用50%以上高炉料制没有较大调整,主要变化见表3。

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2.4原燃料及有害元素

2.4.1焦炭

1#高炉全配邯钢华丰焦炭,配煤结构及煤粉资源相对稳定,高炉保持长期低成本稳定顺行。表4为焦炭质量指标。2023年8月,邯钢华丰2号焦炉投产,焦炭处于试生产阶段,焦炭质量有一定波动。

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2.4.2烧结矿

烧结机直供1#高炉烧结矿,烧结矿质量基本稳定,参数见表5。由于球团产线未投产,高炉炉料结构基本80%~85%烧比+3%高硅块+12%~17%澳块。

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2.4.3有害元素

高炉投产后,除烧结机头灰和瓦斯细灰不参与配料以外,包括炼钢灰在内的所有废杂灰全部参与配料,高炉有害元素负荷能够满足标准要求[4],见表6。

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2.5高炉出铁情况

首先,铁口喷溅既增加炉前劳动强度,又增加了铁水损失与耐材、备件消耗,还不利于铁口区的安全长寿[5]。邯钢新区与很多设计院进行铁口喷溅治理的交流,形成了铁口统一浇筑及高炉炉体漏煤气治理整套方案,并从炉缸与铁口的整体设计及施工开始严格要求,从高炉烘炉到生产后系统治理的全过程管控,取得比较显著的效果,高炉开炉铁口喷溅半个月以内得到有效控制。

随着邯钢近年来炉前出铁技术的优化与进步,高炉出铁质量不断提高,结合高炉生产实际,1#高炉逐步形成了高炉炉前出铁评价方法[6]。结合使邯钢高炉炉前出铁评价日趋成熟与完善,出铁质量不断提高,不但铁口区寿命得到根本改善,也极大的避免了由于出铁问题,给高炉风口带来威胁。出铁控制情况见表7。

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高炉采取的措施



基于以上各项分析,排除了炉前出铁、有害元素等对高炉风口损坏的影响。认为主要还是上下部制度匹配[7]和高炉产量指标匹配等问题。因此从以下几个方面入手,高炉坏风口现象逐步好转。

3.1调整高炉送风制度

对近几个月高炉平均风量进行分析,根据月平均风量,确定送风比。因此,将风量由6100~6150m3/min定到5950~6000m3/min,氧量≤15000m3/h,风口逐步增加6个643×120mm风口,保证瞬时风速240m/s以上,鼓风动能≥13000kg·m/s充沛合理。风口稳定后风量不再调整,适当增加富氧。

3.2改善原燃料质量

原燃料是企业生产的物质基础[8],是高炉稳定的根本。一方面,应对限产季,焦化、烧结、高炉频繁限产,外围原燃料变差,根据炉内气流表现,积极组织讨论,对料制、操作制度进行调整。同时,在外围原燃料条件变差时,要果断退守,保炉况顺行,不出气流、不悬料,降低因炉况波动所造成的风口损坏。

3.3优化热制度和炉前出铁制度

高炉物理热控制标准由1500~1520℃提高到1510~1530℃[9],炉温由0.25%~0.4%提高到0.30%~0.45%。高炉出铁制度,铁间隔由10~15min减少到10min,减少高炉日出铁次数由11±1减少到10±1,出渣率提高到90%以上。炉外出铁根据铁生成速度,制定出铁流速范围,合理使用钻头大小,流速偏小时,采取负间隔重叠出铁,保证出铁质量[10]。

3.4优化布料制度

布料制度主要是适当增加平台宽度,减少中心漏斗宽度,但要适当增加中心漏斗深度,一方面,保证中心气流通畅,一方面控制边缘水温差在2~3.5℃,侧壁温度稳定,且波动范围小,三段铜冷却壁温度与水温相当,紧邻铜冷却壁的侧壁温度在70~120℃。

3.5加强管理

强化延伸管理,狠抓内部操作,增强高炉炉温的稳定性,减少炉温波动对水温差的影响[10]。

以上措施采取后,高炉2023年12月更换完坏风口后,高炉没有再持续坏风口,高炉炉况改善,侧壁温度和炉缸温度稳定,高炉主要技术经济指标恢复到较好水平,高炉日产8400t左右,焦比365kg/t,煤比135kg/t,燃料比500kg/t。

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结语

精料是高炉炉况稳定顺行的基础、是高炉炉缸活跃的前提、是高炉不损坏风口的保障[11];但随着高炉炼铁降本及环保控产的巨大压力,适当的经济炉料,是钢铁企业生存的关键。因此,高炉四大制度的匹配显得更为重要,四大制度的匹配是高炉工作者的追求

(1)高炉送风制度需和高炉冶炼强度相匹配,冶炼强度偏低时,要适当缩小风口面积。

(2)高炉送风制度需和高炉原燃料条件相匹配,优质焦炭有利于高炉扩大风口面积增大风量和改善指标。

(3)高炉送风制度需和布料制度、热制度及造渣制度匹配,尤其送风制度不合理时,必须果断调剂。

(4)高炉操作者必须高度重视高炉风口的损坏,及时找到高炉风口损坏的直接原因,减少坏风口漏水对高炉操作、气流分布以及炉缸长寿的影响。

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参考文献

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[2]刘云彩.现代高炉操作[M].北京:冶金工业出版社,2016:107-108.

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