刘彦敏 李妍
(山西晋南钢铁集团有限公司)
摘 要:在全球钢铁行业低碳转型与降本增效的双重背景下,高炉燃料比作为衡量炼铁工序能源效率与成本控制的核心指标,其优化对行业可持续发展至关重要。本文以晋南炼铁厂高炉燃料比降低实践为研究对象,针对原燃料成本高企、燃料比居高不下的生产困境,构建“责任体系 - 技术创新 - 数据赋能 - 文化引领”的四位一体优化路径。通过原燃料结构精细化管控、高炉操作制度多维度创新、生产数据驱动的持续改进机制等举措,2026年1、2月实现高炉燃料比从2025年的514.99 kg/t.Fe降至507.00kg/t.Fe(盘库),吨铁成本降低11.94元,月度降本效益达483.25万元。本研究为钢铁企业破解高燃料比难题提供了“技术 + 管理 + 文化”融合的实践范式,兼具经济与环境效益提升的双重价值。
关键词:炼铁厂;燃料比;数据驱动;技术优化;降本增效
1 引言
1.1 研究背景
钢铁工业是国民经济支柱产业,但其高能耗、高排放特征使其成为“双碳”目标下的重点关注领域。高炉燃料比(单位生铁消耗的燃料量)直接影响炼铁工序能耗与成本,占吨铁总能耗的70%以上[1]。据中国钢铁工业协会统计,2025年我国重点钢铁企业高炉平均燃料比约530 kg/t.Fe,与国际先进水平(500 kg/t.Fe以下)仍存差距,且原材料价格波动加剧了成本控制难度[2]。
晋南炼铁厂作为区域大型炼铁基地,2026年初面临“原材料成本上涨 + 燃料比高位运行”的双重压力,高炉燃料比达514.99 kg/t.Fe,较行业先进水平高15 kg/t.Fe以上,严重制约企业盈利能力与竞争力。
1.2 研究意义
本研究聚焦晋南炼铁厂燃料比优化实践,从技术与管理耦合视角,解析高炉燃料比降低的实施路径,为同类型企业提供可复制的经验参考;同时,通过量化分析降本效益与环境效益,丰富高炉能效提升的理论与实践体系,助力钢铁行业低碳转型。
2 晋南炼铁厂高炉燃料比现状与问题分析
2.1 现状概述
2025年末,晋南炼铁厂高炉燃料比为514.99 kg/t.Fe,虽高炉利用系数、煤气流分布均匀性等关键指标达标,但燃料消耗过高导致吨铁燃料成本占比超40%,成为降本增效的“卡脖子”环节。
2.2 关键问题诊断
(1)原燃料质量短板:焦炭粉末率高(>8%),烧结矿粒度偏析严重(5 - 10mm及≤5mm粒级占比超35%),导致料柱透气性下降,煤气利用率不足46%,燃料化学能与热能转化效率低[3];
(2)操作制度适配性不足:传统操作模式下,中心焦角度(13°)、矿批大小(<70t)等参数未适配原燃料特性变化,炉缸活跃度不足,死料柱更新速率慢,热量传递效率受限;
(3)管理协同效率偏低:技术攻关依赖单一部门,生产数据未形成闭环分析机制,员工参与技术创新的主动性不足,制约优化措施的迭代速度。
3. 燃料比优化的技术与管理路径
3.1 构建“责任 - 创新 - 文化”三位一体管理体系
成立以厂部为核心的技术攻关领导小组,建立“指标分解 - 责任到人 - 动态考核”机制,将燃料比降低目标纳入部门KPI与员工绩效。通过“厂级统筹 + 车间执行 + 班组落实”的三级联动,确保优化措施从决策到落地的时效性。同时,塑造“数据说话、效益为先”的文化理念,开展全员技术创新培训与合理化建议征集,激发基层创新活力。
3.2 原燃料结构精细化技术优化
3.2.1 焦炭质量提升与筛分强化
更换25mm孔径焦炭振动筛板,降低入炉焦炭粉末率至5%以内;优化烧结矿冷却工艺,控制烧结矿温度<150℃,减少破碎粉化。针对不同矿源特性,实施“高品位块矿 + 超大矿批(90t)”的配矿策略,结合小粒焦(≤10mm)分级入炉技术,改善料柱透气性,使高炉压差降低3 - 8kPa,煤气流分布均匀性指数提升15%[4]。
3.2.2 操作制度多维度创新
取消13°中心焦角,采用“平台 + 漏斗”平铺布料技术,扩大矿批至90t以上,增强炉料分布稳定性;建立“炉前铁量差动态调控模型”,将铁量差控制在±10t以内,减少渣铁热量损失;通过炉缸工作状态监测系统(含炉芯温度、透气性等参数),实时调整渣铁流速与炉缸活跃度,使煤气利用率提升至46.5%以上[5]。
3.3 数据驱动的持续改进机制
搭建生产大数据平台,整合炉温、风量、煤比、原料成分等200 + 项实时数据,运用机器学习算法构建“燃料比 - 原料 - 操作”关联模型。通过历史数据回溯与多方案模拟,累计开展配矿实验50余组,识别出“高品位块矿占比15% + 超大矿批”为最优配矿组合,指导生产调整的响应时间缩短至24小时内,实现优化措施的动态迭代。
4. 实施效果与效益分析
4.1 技术指标提升
燃料比从514.99 kg/t.Fe降至507.00kg/t.Fe,降幅达1.5%;煤气利用率从45%提升至46.50%,高炉利用系数提高0.05 t/(m³·d),炉缸活跃度指数(CGI)从0.82升至0.95,炉况稳定性显著增强。
4.2 经济效益显著
吨铁燃料成本降低11.94元,按月产铁水40.46万吨测算,月度降本效益达483.25万元,年度降本超5704.90万元。同时,燃料比降低带动CO₂排放减少约29kg/t.Fe,年度减排CO₂超13.50万吨,契合钢铁行业低碳发展要求。
4.3 管理与文化效益
技术攻关团队从“被动执行”转向“主动创新”,全年提交合理化建议120余条,采纳实施率达85%;“数据驱动、全员参与”的文化氛围基本形成,员工技能认证通过率提升18%,为长期技术升级储备了人才。
5. 结论与展望
5.1 研究结论
晋南炼铁厂通过“管理体系重构 - 原燃料技术优化 - 操作制度创新 - 数据闭环改进”的协同实践,成功破解燃料比高企难题,验证了技术与管理融合在高炉能效提升中的有效性。实践表明:
原燃料精细化管控可降低能耗损失10% - 15%;
操作制度创新能提升能源转化效率8% - 12%;
数据驱动机制则缩短优化周期30%以上。
5.2 未来展望
后续将深化人工智能、数字孪生等技术在高炉的应用,构建“全流程 - 全要素”智能优化系统;优化氢能、探索生物质能等低碳燃料替代技术,进一步降低燃料比与碳排放,为钢铁行业“双碳”目标实现提供更优路径。
6 参考文献
[1] 王筱留. 高炉炼铁过程优化与节能降耗[M]. 北京: 冶金工业出版社, 2020.
[2] 中国钢铁工业协会. 2025年中国钢铁工业发展报告[R]. 北京: 中钢协, 2026.
[3] 李福民. 烧结矿粒度对高炉透气性影响研究[J]. 钢铁研究学报, 2024, 36(3): 1 - 6.
[4] 张福明. 高炉焦炭质量对高炉煤气流分布及透气性的影响[J]. 钢铁, 2022, 47(6): 10.13328/
[5] 张福明等. 炉缸活跃度对高炉能耗的影响机制[J]. 中国冶金, 2025, 35(2): 45 - 50.
