2026年03月29日

星期日

科学技术
联系我们
江苏省钢铁行业协会
协会地址 : 南京市御道街58-2号 明御大厦703室
咨询热线 : 025-84490768、84487588
协会传真 : 025-84487588、84490768
高炉无计划休风炉况恢复的认识和总结

2026-02-26 14:33:39

来源:中国炼铁网

浏览572

贺明山  张海峰  崔建国  周保云

(唐山松汀钢铁有限公司)


摘  要:当前钢铁市场形势比较严峻,同时唐山政府环保二级响应,对钢铁企业生产经营影响较大,高炉生产停限产已经常态化。7月下旬,松钢6号炉因环保限产无计划停风12天,公司和分厂相关技术人员制定合理焖炉复产方案,采取偏开风口(4个)和预埋氧枪方式快速恢复炉况,用时30小时风口全开,达到焖炉复产目标。

关键词:无计划休风    偏开风口    预埋氧枪


一、概述

唐山松汀钢铁有限公司6号炉(1080m³)于2023年7月19日7:23分计划检修16小时,主要配合公司电器实验,高炉更换溜槽、气密箱和3号热风阀。后因环保限产延迟送风,至8月1日0:10分送风复产,共计焖炉停风305小时。因无计划停产12天,分厂采取偏开风口(4个)和预埋氧枪方式恢复炉况。因炉内负荷重,后续补焦165吨(湿),整体炉况恢复过程比较顺利,无烧套和炉外事故,实现30小时风口开全和3天基本达产的复产目标。
图片


二、停风时高炉状态

7月19日零点班开始下休风料,休风前3炉含硅量为0.26--0.32--0.51%,
物理热1487--1475—1488度,满足停风要求。7:23分出净渣铁停风开始计划检修,检修计划时间为16小时。停风后打开人孔料面正常,料线4.59米。
炉内休风料安排:
1、净焦:焦炭20T (其中加锰矿5T),焦炭综合水2.56%(合计39m³)。
2、轻负荷:负荷3.8矿批28吨(含锰矿),焦批7.4吨KKPP×10批,每批料带锰矿500㎏/批。计算R2=1.10,烧结配比75%,炉温按0.8%,用硅石校正碱度(260m³)。
3、净焦:20T (合计34m³)。
4、轻负荷:负荷4.0矿批28吨(含锰矿),焦批7吨,共计KKPP×6批,每批料带锰矿500㎏/批 ,R2=1.10,烧结配比75%。
5、料线控制:料线4.59米,休风料下459m³,合计585m³。
6、休风料焦比:净焦到炉腹一半位置,休风料铁量248吨,焦比585kg。


三、炉况恢复方案

炼铁分厂考虑炉内重负荷料,高炉无计划休风时间过长(12天),炉缸亏热严重,按轻微炉缸冻结情况处理方式恢复炉况,制定以下方案:
1、开风口方式:偏开风口4个(东场铁口上方1/2/17/18风口)。
2、预埋氧枪:提前4小时烧铁口(平烧)到2.5---3.0米,预埋氧枪,
然后用浇注料和捣打料灌严倒实。埋好氧枪后通入压缩1/3空气和1/5氧气,送风后逐步调整流量和比例。
3、风温供应:高炉各风口提前2天封盲板,关闭热风倒流休风阀。利用专用风口倒风管,对热风管道和围管进行烘烤,保证风温供应在700度以上。
4、送风堵风口操作:送风前1小时全部风口捅开,掏出残渣铁。已掏到活动红焦炭为基准,加砖套和有水炮泥堵严。
5、复风操作控制:
 ①、装料操作:开始采用焦炭单环20度、矿单环18度的布料方式,随着加风进度和料线实际情况逐步调整和跟进。
②、装料批重:考虑偏开风口、风量低,以及实际恢复中的困难,开始按照矿批10吨,焦批5吨(2.0负荷)进行上料。
③、顶温控制:送风初期料线深,要及时改善料柱透气性,防止上料过快造成顶温过低、压差高,采取根据实际顶温放料模式,顶温控制200—350℃。
④、风量风压控制:复风初期操作是高炉炉况恢复的关键,分厂制定“以时间换空间,以空间换热量,以热量换渣铁流动性”的操作方针。保持合理风量风压(每个正常风口风量80—100%)、压差和透指参数,以风为基准、气流稳定为原则,尽最大可能的恢复合理的风量风压。
⑤、开风口原则:渣铁流动性好有一定热量,渣铁成流稳定。出铁下渣后,根据相邻风口水温差捅风口。捅开风口后积极加风(20个风压),提高鼓风动能,同时缩短出铁间隔时间。
6、休风高炉补焦计算:根据经验公式G=(V×H)×n计算补焦量,大致在165吨左右。其中V--高炉容积m³,H—停风时间h,n—调整系数(0.7—1.2)


四、复风料安排
分厂根据停产时间,计算补焦145吨,炉料负荷1.92恢复炉况。
1、净焦:净焦100吨(干焦)160m³;
2、空焦:空焦36吨,焦批6000kg(干焦),带白云石850kg/批。
3、轻负荷:碱度R2=0.82  si=3.0%,  75%的高碱矿用硅石调整碱度。
矿批10吨包含500kg锰矿,焦比900kg/吨铁,焦批5200kg。配比:75%高碱+13.5%球团+5%锰矿+6.5%硅石。批铁5.56吨,计算焦比916kg,轻负荷1.92。
4、送风前料线:6.39米(停风时4.59米),料面下降1.8米。
备注:在实际炉况恢复过程中,净焦和空焦下完后,走7批轻负荷料
后又补焦20吨。次料下达后炉温1.39%,基本合适。


五、炉况恢复过程

1、恢复初期:
8月1日0:10送风操作,送风风压35kPa,风量432m³/min,风温553℃,后逐步加风到60kPa,风量568m³/min左右。零点班1:58引气, 顶温178℃整体风压掌握在70kPa左右,风量600m³/min左右,压差40、透指14--15,气流稳定,风压走势平稳。
5:32分氧枪氧气全开,关压缩空气准备出铁。6:35分拔出东场氧枪,开始平烧铁口。8:16分渣铁烧出,物理热1370度左右,流动性不错。铁口烧开后,风口逐步干净活跃无挂渣现象。9:48--10:05分出第二次铁,直钻400-500mm, 平烧铁口。整体渣铁量小、温度下降,流动性不好放干渣。后风压维持70kPa左右,风量640/min左右,风温上升770--814度。
2、恢复中期:
白班下午13:49--13:58分出第四次铁,风口上行趋势,风口套水温差4.6℃左右。铁水温度明显上升1380度左右,流动性见好。13:56分开16号风口,后续渣铁温度上行,渣铁量逐步增大。
15:21--15:32分出第五次铁,铁水温度1410度左右,流动性变好。含硅量化验1.74%,补焦料逐步到位。15:26分开3号风口,逐步加风到110kPa。
晚上20点开风口数8个,风压167kPa,风量1149m³/min,风温1020度。
3、恢复后期:
8月2日零点班2:00分东场小坑投入使用,当时16个风口风压280Kpa。6:03分开10号风口,达到18个风口。白班7:29分开始喷煤5吨/小时,7:32分TRT投入使用,7:32分富氧2500m3/h,焖炉复产炉况恢复成功。
4、炉况恢复数据统计:
图片

六、总结

本次高炉生产无计划停产焖炉12天(305小时),送风前堵风口发现风口前端有红焦炭,无冷凝渣铁、比较干净,说明炉缸仍有一定温度和基本透液性。对于使用氧枪和炉缸排出渣铁液,提供好的基础条件。送风后高炉风口以上透气性较好,煤气流基本稳定,无悬料和管道气流,风口无烧损,有利于炉况恢复进程。总体来说,本次焖炉复产炉况恢复比较顺利,达到了预期效果,有几点认识和总结:
1、无计划焖炉12天,分厂复风方案合理。补焦到位后,炉温3.0左右基本合适相符,物理热和流动性充足,加快恢复进程。后续补焦量基本合理,未造成因大热悬料,整体温度控制合理,未出现烧风口现象。
2、开风口和加风节奏控制得当(1个风口加20风压),炉内透气性好、气流稳定。高炉温与控制料线相匹配,调整布料角度和调整负荷相对应。
3、风口装置安装严密,炉外设备和人员组织保障到位,无影响炉内操作。
4、后期离铁口最远的风口,必须在炉温合适和铁口工作正常情况下,再参考两个风口水温差(大于0.9度),才能逐步开全风口。