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洁净气体排气管道应用效果

2026-01-23 14:12:40

来源:世界金属导报精华版

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1  前言

高炉在换衬及延长炉役的大修前,必须进行排污作业,若采用排气阀则会产生粉尘排放。2019年初,韩国政府提出粉尘排放消除要求,达涅利克鲁斯因此获得技术开发合同,采用洁净方法替代排气阀方案。洁净气体排气管道于2020年初在现代制铁正式投用,此后成功应用于多次排气与停炉作业。本文将从技术开发、工程施工、性能表现等方面,对洁净气体排气管道系统进行介绍。

2  现代制铁高炉情况

现代制铁在韩国唐津地区运营着3座高炉。唐津厂3座高炉的主要参数相同,示于表1。每座高炉都配备有铜冷却壁。自2010-2013年投产以来,由于其过早失效,需要多次排污以便喷射混凝土或更换铜冷却壁。


3  粉尘排放

2019年,韩国政府向浦项制铁与现代制铁下达指令,要求消除排污场的粉尘排放。
2019年10月,达涅利克鲁斯获得一份合同,内容为开发利用排气的替代技术,以消除排污并停止粉尘排放。为解决排污过程中的原始气体排放问题,团队从确保安全操作、实施可行性及成本评估等维度,对五个方案进行了评估:
1)使用现有燃烧器:该方案被否决,原因是现有燃烧器位于洁净气体隔离阀后方,无法直接利用。
2)使用现有半洁净气体排气阀及排气管道:该方案被否决,因其无法解决细尘颗粒、氰化氢、氨气的排放问题,且半洁净气体排气阀与管道直径较小,易产生噪音。
3)新建一条连接现有热风系统或磨煤厂烟道的洁净气体管道:该方案被否决,由于系统集成控制复杂,风险较高。
4)在洗涤器与洁净气体隔离阀之间增设新型燃烧器:该方案被否决,主要因投资成本过高。
5)在洗涤器与洁净气体隔离阀之间铺设新型洁净气体排气管道:此方案为首选,并已进入进一步开发阶段。


4  洁净气体排气管道

洁净气体排气管道的开发需满足以下四项要求:
1)系统必须符合排污标准,确保有效排污,即最大限度降低残留焦炭量;
2)系统及操作必须保障安全;
3)排污过程中,洁净气体排气管道的颗粒粉尘、HCN及NH₃排放量必须降至最低;
4)项目执行需高效推进,可在线进行建造与安装,将洁净气体排气管道连接至洁净气体总管,以最大限度缩短高炉关停时间。

该设计已通过评估,消除了所有排污风险,绝大部分洁净气体排气管道系统实现在线运行。除细微改动外,原有排污方法得以保留。

新型洁净气体排气管道设有一条新的大直径管道,连接至隔离阀前、除尘器、湿式洗涤器及除雾器后的洁净气体总管。这确保了通过新型洁净气体排气管道的气体在排入大气前,均能被彻底净化至符合环保要求。

将洁净气体排气管道设置于排气阀平台,以利用现有结构,避免产生新的噪音污染,并最大限度提升通风效果。同时,需尽可能增大洁净气体排气管道的直径,确保同等流量的热风可顺利通向高炉。


5  洁净气体排气管道


排污操作会对生产运行、设备状态及作业安全构成风险,其中最大的危险是高炉与煤气净化厂可能发生蒸汽内爆及煤气爆炸。为防范此类风险,需在高炉和煤气净化厂采用氮气或蒸汽进行净化处理。详细分析表明,通过选用大直径洁净气体排气管道并设计高效控制系统,该目标已得以实现。

在排污过程中,交叉点是洁净气体隔离的起始点,可消除氧气进入栅格的风险。通常在启动排污程序后的8h内即可到达交叉点。现代制铁工艺中,当洁净气体管道内一氧化碳浓度降至≤7%时进行隔离操作,这一过程一般在越过交叉点后的1h内完成。

现代制铁在标准排气阀排污配置中,将最后阶段的目标热风量设定为2500-3500Nm³/h。这一目标需保留在新型洁净气体排气管道的排污配置中。


6  洁净气体排气管道


2020年2月,3号高炉排污期间,洁净气体排气管道首次投入运行。此后,1号高炉与2号高炉也相继安装了该管道系统,并成功应用于其他排污及停炉作业。在2号高炉排污过程中,工作人员对气体成分与气体量进行了细致监测与分析,同时也对湿式洗涤器元件压差等其他操作数据展开了分析。

排污作业均在计划时间内完成,排气阀始终保持关闭状态,未发生任何意外情况。原有排污程序未受新型洁净气体排气管道的影响或限制,这表明该系统开发的首要要求已达成——系统必须符合标准排污流程,确保排污效果,即最大限度减少残留焦炭量。

2020年3月2号高炉排污期间,气体分析仪未检测到爆炸性混合气体。此后的其他排污及停炉作业中,也均未检测到此类气体,这证明系统开发的第二项要求——系统及操作必须安全,已成功实现。

洗涤塔的压差测量值≥0.2bar,与标准湿式洗涤塔的设定点相近,说明粉尘浓度与正常运行时一致,符合洁净气体规范,未观测到明显粉尘排放。由此可见,系统开发的第三项要求——微粒粉尘、HCN及NH₃排放最小化,同样得到了验证。而第四项要求——快速推进项目执行与在线实施,也因工程、制造、建造及安装仅耗时6个月便完成而得以满足。



7  结论


新型洁净气体排气管道系统已成功研制并通过验证。该系统在每次排污过程中均显著降低了粉尘、HCN及NH₃等空气污染物的排放。
洁净气体排气管道已在多次排污作业中得到验证,同时也在常规停炉与开炉作业中完成了验证。