在公司精益管理持续深化、全员深挖降本增效潜力的浪潮中,细微之处的优化往往能释放巨大价值。近期,焦化事业部李涛凭借对工作的细致观察和务实创新,针对污水加药系统的“空转耗能”问题提出技改方案并成功落地,让溶药池从“全天候运转”变为“按需精准启动”,用“小调整”实现了“大省电”,为公节能降耗再添新亮点。
洞察细节:揪出溶药池的“隐形浪费”
改善的起点,源于对日常工作的用心审视。在碳酸钠溶药系统的常规作业中,药物需经一级水泥溶药池溶解后,泵送至二级新高密溶药池,最终汇入水系统加药。然而李涛发现,一级溶药池的搅拌器在配药完成、药物已全部输送至二级池后,仍长期保持运转状态——这种“全天候搅拌”的模式,如同工业生产中的“长明灯”,在无需搅拌的时段持续消耗电能,属于典型的无效能耗。
精准施策:标准化流程杜绝空转
针对这一问题,他从流程优化入手,制定了简单高效的解决方案:以液位为核心控制点,标准化作业流程。当二级新高密碳酸钠溶药池液位维持在满足系统需求的高度时,立即停止一级水泥溶药池的配药与搅拌作业;仅在二级池药剂即将耗尽前,再启动一级池配药搅拌。这一调整从根源上杜绝了搅拌器“空转浪费”,让设备运行与实际需求精准匹配,成功实现从“空转”到“精准转”的转变。
成效显著:节能与规范双提升
此次技改的成效立竿见影:搅拌器无效运转时间大幅减少,预计每年可为公司节省可观电费,直接转化为实实在在的经济效益。更重要的是,技改将以往模糊的操作习惯转化为明确的标准化流程,避免了人为疏忽导致的能源浪费,提升了加药系统作业的规范性和可控性。
看似微小的调整,实则彰显了精益管理的核心要义——改善不必依赖宏大的技术改造,只要善于从身边流程中发现不合理之处,用科学方法优化细节,就能创造巨大价值。李涛的实践为全体员工树立了榜样,也激励着大家在日常工作中多观察、多思考、多创新,让降本增效成为每一个人的自觉行动,为公司高质量发展注入源源不断的内生动力!
