整铸式立辊机架铸造技术研究
贾冠飞,徐恩献,魏长锁,史国峰,胡中华,鲁学钢
(洛阳中重铸锻有限责任公司)
分析了整铸式立辊机架的结构特点和技术要求。采用分区凝固补缩控制技术,使铸件内部质量满足了超声检测标准要求;根据机架结构特点选择不同铸件收缩率和加工余量,使机架毛坯各部位尺寸得到准确控制;采用双层完全开放型浇注系统和三包合浇的浇注方案,缓解了浇注过程中形成的夹砂缺陷;利用化学成分内控和钛微合金化技术,有效保证了铸件力学性能和超声检测的透声性要求。最终生产出了满足技术要求的铸钢件。
我公司为某客户生产的整铸式立辊机架如图1所示,轮廓尺寸为(长×宽×高):9120mm×2420mm×2295mm,材质ZG230-450,净重85.746 t。该机架有四根横梁,上下横梁通过连接肋板两两相连,横梁部位最大壁厚530mm,最小壁厚400mm;两端立柱各两个Φ642mm孔,立柱部位最大壁厚700mm,最小部位壁厚370mm。与常规轧机机架相比,整铸式立辊机架(下文中,将涉及本文的整铸式立辊机架简称为机架)结构更加复杂,铸造难度大幅度增加,为保证铸件质量,需在铸造技术上进行详细的研究和策划。
图1 立辊机架立体图
1 技术要求 (1)按照JB/T5000.14-2007进行100%超声检测,其中表层(到精加工尺寸表面50mm以内或从精加工尺寸表面至T/5为止的范围,T为检测位置铸件壁厚)按照2级标准验收,表层以内更深的范围按照3级标准要求验收;内窗口R区部位(共8处)要增加斜探头检测,并且不允许补焊。 (2)机架材质ZG230-450,正火加回火态,力学性能要求:Rel≥230 MPa,Rm≥450MPa,A≥22%,Z≥32%,AKU≥35J(室温)。 (3)各部尺寸需准确保证,非加工部位尺寸按照CT13公差标准进行验收。 2 难点及风险分析 (1)机架壁厚变化大,探伤要求高,需要研究采取特殊的工艺措施,克服结构上凝固补缩难题、避免超标疏松缺陷、保证探伤质量是首要解决的问题。 (2)机架结构复杂,各部位凝固收缩阻碍情况不同,需根据不同的结构设置不同的铸件收缩率,实现铸件毛坯尺寸的精确控制。 (3)机架为双层结构,高度方向尺寸大,浇注过程钢液充型速度慢,对上箱型砂烘烤强烈,掉砂倾向大,需要在浇注系统和浇注工艺方面采取措施,减少掉砂问题。 (4)机架壁厚大,凝固时间长,结晶组织粗大,需采用合适的成分内控和微合金化措施,使铸件热处理后既能保证力学性能,又满足探伤的透声性要求,避免粗晶问题。 3 铸造工艺 采用分区凝固补缩控制技术,参考铸件结构和冒口补缩距离,将铸件分为两个立柱和四个横梁六大部分共计十个凝固补缩区域,其中每个横梁分成两个凝固补缩区。按照顺序凝固的思路,利用厚大截面隔砂冷铁进行强制冷却,形成隔断,隔断区域内采用大冒口集中补缩,依据热节圆法计算冒口尺寸和两侧补距,并用模数法进行验证,以保证铸件内部质量满足探伤要求。 根据铸件结构特点,选择连接肋板水平放置的铸造方案,两端立柱部位分别设置一个大冒口进行补缩;每根横梁分别设置两个冒口,冒口间设置厚大截面隔砂冷铁,采用十个冒口对铸件进行分区补缩。 3.1 分型面 由于机架横梁部位存在多个凸台且不在同一个水平面,根据其结构特点,设置两个分型面将机架分成上箱、中箱、下箱三部分,下箱采用实样造型,中箱采用组芯造型,上箱采用盖箱,如图2所示。此分型方案一方面便于横梁设置冒口对其进行补缩;另一方面连接肋板处于同一水平面,可以充当拉筋的作用,防止横梁在凝固阶段产生外鼓变形。
图2 立辊机架铸造工艺方案图
3.2 铸件收缩率及加工余量 铸件的线收缩受很多因素的影响,包括砂型紧实度、高温强度、退让性、外冷铁分布等,铸件线收缩随着受阻程度不同而变化,受阻程度大线收缩小;反之则线收缩大。根据铸件结构和造型方案,两端及高度方向属自由收缩部位,铸件收缩率设置为2.0%;考虑到四根横梁两两相连,线收缩会增大,宽度方向铸件收缩率由正常的1.0%增大至1.4%;通过加工余量调整铸件局部铸件收缩率的不统一,上、下端面及内圆面、宽度方向内侧面加工余量30mm,长度方向内侧加工余量35mm,所有外侧加工余量25mm,均为单面余量。 3.3 冒口设计 3.3.1 中间横梁部位冒口设计 设置加工余量后,机架单个横梁长6400 mm,上层横梁主体截面尺寸分别为(宽×高):505mm×540mm和530mm×500mm;下层横梁主体截面尺寸分别为(宽×高):470mm×540mm和430mm×450mm,横梁整体均为杆状结构,冒口的补缩距离短,补缩难度大,易产生缩孔和缩松缺陷。根据冒口补缩距离和铸件结构,在连接肋板与横梁相连的最大热节部位设置冒口,上层横梁部位最大热节Φ550mm,每个横梁上分别设置2-Y650mm×850mm腰圆明冒口,浇高1350mm,冒口两侧补缩距离为3.3倍热节直径;下层横梁部位最大热节Φ490mm,每个横梁上分别设置2-Y700mm×900mm腰圆暗冒口,浇高1050mm,冒口两侧补缩距离为3.6倍热节直径。采用模数法验证,确保冒口模数为补缩部位铸件分体模数的1.1倍以上。 3.3.2 两端立柱部位冒口设计 两端立柱部位高2300mm,最大热节直径Φ760mm,两个Φ642mm孔把铸件分成多个孤立热节,如两个孔都正常铸出,这些热节区域会因补缩通道受阻,凝固后期无补缩来源导致探伤问题。为解决该问题,通过反复模拟对比,选择将靠近地脚端的一个Φ642mm孔铸实,确保自下而上顺序凝固补缩通道通畅。根据计算每端各设置一个Y1200mm×1600mm腰圆冒口,浇高1350mm,竖直方向补缩距离为3倍热节直径,实现该冒口对端部的集中补缩。铸实的孔清理阶段气割修出。采用该方案,铸件毛重110t,浇注钢液重185t。 3.4 冷铁设计 冒口之间设置专用厚大隔砂冷铁,强制激冷形成人为末端区,将铸件隔断,分为十个凝固补缩区域。上层横梁设置(长×宽×厚)600mm×600mm×400mm冷铁共6块,冷铁厚度为上层横梁主体壁厚的0.8倍以上。考虑到下层铸件散热慢,对下层冷铁进行加大加厚设置,下层横梁设置(长×宽×厚)600mm×600mm×500mm冷铁共6块,冷铁壁厚为下层横梁主体壁厚的1.0倍以上,确保形成隔断区,为铸件分区补缩提供前提。所有隔砂冷铁隔砂层厚度均为20mm。 窗口内侧R区部位不允许焊补,且要增加斜探头进行检测,结合前期生产经验,设置专用的“圆角冷铁”以保证该部位的质量,避免裂纹产生。铸件最终工艺如图2所示。 3.5 计算机模拟验证 根据上述铸造工艺参数,三维建模后采用Magma软件对铸件凝固过程进行数值模拟,凝固温度场结果如图3所示,通过凝固温度场可以看出冷铁能起到很好的隔断作用,为铸件的分区补缩提供了前提。横梁部位实现了从冷铁隔断区到冒口的顺序凝固;两端立柱部位在铸实一个孔后,补缩通道通畅,实现了自下而上的顺序凝固;图4为FEEDING判据下冒口对铸件各部位的凝固补缩预测情况,结果显示内部无疏松缺陷,补缩良好。
图3 立辊机架的凝固温度场云图
图4 采用FEEDING判据对立辊机架缩松缺陷的预测结果
3.6 浇注系统及浇注工艺 浇注系统的设置原则要求金属液在型腔内快速、平稳地流动和上升,尽量减少钢液对型砂的烘烤,因此浇注系统要求以 “完全开放式”进行设计,即要求从钢包水口到直浇口、横浇口、内浇口为完全开放,保证钢液能够快速平稳充型。 根据机架的高度,设计双层浇注系统,保证每层浇注系统内浇口相对于横浇口、直浇口、钢包水口均为绝对开放,避免初始浇注阶段上层浇注系统过早进钢造成质量问题。铸件浇注钢液总量为185t,采用3包合浇(2个吊包+1个座包)的浇注方案,充分保证浇注速度,其中吊包水口:4-Φ100mm,座包水口2-Φ80mm;直浇口:6-Φ140mm;横浇口:Φ120mm;内浇口:上层20-Φ80mm,下层20-Φ80mm。各部分面积比值,S水口∶S直浇口∶S横浇口∶S下层内浇口=1∶2.2∶2.2∶2.4。 采用低温快浇,工艺要求浇注温度1530~1550℃,浇注过程遵循“慢-快-慢”的原则;初始阶段三个钢包均先打开一个水口浇注,以减小液流因高度落差大对型腔的冲击,浇注10~20s液流稳定后,打开所有水口进行全流浇注;待钢液即将上升至明冒口时,对水口进行控流,降低浇注速度,使夹杂物能够充分上浮进入冒口。 4 成分内控及热处理工艺 化学成分和热处理工艺是保证铸件最终力学性能最重要的两个方面,但大型铸钢件的热处理工艺不仅要保证铸件最终力学性能,还要兼顾铸件超声检测透声性要求。很多厚大截面铸钢件,因热处理后超声检测发现粗晶问题,不得不重新进行奥氏体化热处理,导致生产成本和生产周期的增加,严重时还导致铸件变形而报废。 为保证铸件力学性能同时满足热处理后超声检测透声性要求,对机架的化学成分进行了内控:0.20%~0.25%C,0.9%~1.1%Mn,S≤0.02%,P≤0.02%;考虑到Ti在冶炼过程的烧损,按照0.1%加入,起到微合金化的作用,化学成分内控见表1。
表1 化学成分内控
铸件毛坯采用正火+回火热处理工艺,正火温度890~920℃,回火温度580~620℃。为保证铸件综合性能,正火出炉后采用鼓风冷却方式,正火鼓风冷却速度较普通正火空冷冷却速度快,一方面可以改善铸态组织,细化晶粒,另一方面可以获得强度和塑韧性更好的铸件。 5 生产实施与验证 铸件按上述方案造型、浇注后,在地坑中冷却至300~350℃出坑,利用余热切割冒口,要求切割过程不得间断,冒口切割后即刻装炉执行正火+回火热处理。热处理后铸件力学性能合格且有一定富余,见表2。经检测,铸件毛坯各部位壁厚、非加工面尺寸满足CT13公差要求;表面掉砂问题有效控制,补焊量大幅减少;粗加工后经超声检测,未发现粗晶问题,铸件表层和心部质量均满足超声检测标准要求,整体质量获得用户高度认可。粗加工后的铸件如图5所示。
表2 力学性能
图5 立辊机架粗加工态
6 结论 (1)采用分区凝固补缩控制技术,参考铸件结构和冒口补缩距离,将铸件划分成十个凝固补缩区域,按照顺序凝固思路,利用厚大截面隔砂冷铁进行强制冷却,形成隔断,隔断区域内采用大冒口集中补缩,有效保证了机架各部位的探伤质量。 (2)根据铸件结构选择不同铸件收缩率和加工余量,两端及高度方向铸件收缩率为2.0%,宽度方向铸件收缩率为1.4%,通过加工余量调整内外侧铸件收缩率的不统一,机架毛坯各部位尺寸得到有效保证。 (3)双层全开放型浇注系统的设计,避免了浇注初期上层过早进钢;大水口三包合浇的方案有效保证了浇注上升速度,减少了掉砂形成的夹砂缺陷。 (4)化学成分内控、微合金化元素Ti的加入、正火鼓风冷却工艺方案,确保机架经一次正火+回火热处理,既保证了力学性能,又避免了粗晶,满足超声检测的透声性要求。
参考文献:(略)